wieder ein Problem CX-20 vor dem Schrott gerettet
Verfasst: 19:27 ,Fr 10. Aug 2018,
Hallo zusammen,
nachdem ich aufgrund er letzten Probleme mit Copter von Nutzern keine Lust mehr auf Service hatte und ich viel Geld in den Wind geschossen habe, habe ich mich dann doch dazu durchgerungen ein Projekt anzunehmen; und dies ausschließlich auf Risiko des Nutzers der auch sehr viel Verständnis für mich hatte.
Diesmal ein CX20 der schon etwas modifiziert war und optisch in einem leicht "zerknautschten" Zustand bei mir ankam.
Bericht des Users:
Unfliegbar - driftet nur ab- Loiter geht kaum - Fluggeschwindigkeit unter aller sau usw.
Hier ist das "Opfer"
Kurzer Check
-Kompass war gut befestigt
- FW war auf Stock (also 3.1.5)
- Paramter File für 3.2 war aufgespielt (konnte also nicht wirklich gut ausgehen)
- Trimmung der Funke extrem verstellt (klar driftet er dann)
- das BS280er GPS hat miese Werte geliefert und wurde gegen das BN880 getauscht (16 statt 6 und HDOP unter der Terrasse um 1.2 statt 4)
- der RX wurde ordentlich befestigt da er mit einem Klettband auf dem PB befestigt war und im Flug mit Sicherheit gegen des FC klapperte
- FW Update auf 3.2 wurde gemacht und die Parameter so verändert, dass er nun im PosHold ordentlich da steht. Und das bei dem Wind der mir hier Heute um die Ohren wehte
Hier das Video nach der ersten Optimierung mit Stock Parametern:
Und hier nachdem ich etwas an den PID's geschraubt habe:
Also ein erfolgreicher Service und der Copter geht dann Morgen wieder an den User zurück.
Many Greetz
Baumi
nachdem ich aufgrund er letzten Probleme mit Copter von Nutzern keine Lust mehr auf Service hatte und ich viel Geld in den Wind geschossen habe, habe ich mich dann doch dazu durchgerungen ein Projekt anzunehmen; und dies ausschließlich auf Risiko des Nutzers der auch sehr viel Verständnis für mich hatte.
Diesmal ein CX20 der schon etwas modifiziert war und optisch in einem leicht "zerknautschten" Zustand bei mir ankam.
Bericht des Users:
Unfliegbar - driftet nur ab- Loiter geht kaum - Fluggeschwindigkeit unter aller sau usw.
Hier ist das "Opfer"
Kurzer Check
-Kompass war gut befestigt
- FW war auf Stock (also 3.1.5)
- Paramter File für 3.2 war aufgespielt (konnte also nicht wirklich gut ausgehen)
- Trimmung der Funke extrem verstellt (klar driftet er dann)
- das BS280er GPS hat miese Werte geliefert und wurde gegen das BN880 getauscht (16 statt 6 und HDOP unter der Terrasse um 1.2 statt 4)
- der RX wurde ordentlich befestigt da er mit einem Klettband auf dem PB befestigt war und im Flug mit Sicherheit gegen des FC klapperte
- FW Update auf 3.2 wurde gemacht und die Parameter so verändert, dass er nun im PosHold ordentlich da steht. Und das bei dem Wind der mir hier Heute um die Ohren wehte
Hier das Video nach der ersten Optimierung mit Stock Parametern:
Und hier nachdem ich etwas an den PID's geschraubt habe:
Also ein erfolgreicher Service und der Copter geht dann Morgen wieder an den User zurück.
Many Greetz
Baumi