Eachine racer 250 Pro fällt einfach vom Himmel
Verfasst: 23:14 ,Di 7. Mai 2019,
I'm August 2017 (!) hatte ich mir bei BG den Eachine Racer 250 Pro zugelegt. Bis der der Kleine gekommen, eingerichtet und seinen Erstflug hinter sich hatte, ist einige Zeit vergangen. In der Zwischenzeit musste er ja auch noch für das Lua Script herhalten.
Jedoch ist das Maiden nicht so verlaufen, wie geplant : Nach max 5 Minuten oder auch unbestimmt auch früher, ist der Kopter einfach vom Himmel gefallen.
Eine Vermutung das die 5V Versorgung zusammen bricht, wurde durch eine Aufnahme im Monitor und noch einem "ich bin Stein" Vorfall widerlegt.
Heute habe ich mir einmal die Zeit genommen um mir das Ganze einmal näher anzuschauen.
Vermutung war unter anderem, dass die hauchdünnen Drähte, welche vom F3 6DOF weggehen und auf normale JST gecrimpt wurden (zum Anschluß an den X4rsb) keinen bzw einen Wackelkontakt haben. Auch hier hat zumindest eine Widerstandsmessung beim wackeln,/ziehen keine Auffälligkeiten gezeigt. Trotzdem noch einmal die paar Adern zusätzlich zum crimpen am Kontakt angelötet.
Bei der Überprüfung der Settings ( ähhh Clearflight Configurator bei Betaflight???.... irgendwie alles vergessen.... Die Suche im IN ergab, daß das OK ist) kam auch keine befriedigende Lösung raus. Gut die Funke erst einmal upgedatet, Firmware vom Empfänger überprüft.... und die Schalter noch einmal um und besser programmiert.....
Plötzlich fängt hinten ein Motor das "Zucken" an. Ein vorheriger Check der Motoren hatte jedoch keine Auffälligkeiten gezeigt. Trotzdem war das zucken merkwürdig. Plötzlich ging das gemeinsame Anlaufen auch nicht mehr. Ein Anlernen der ESC bei dem Minimal Wert von 1000 wurde im Quartett bestätigt.. Trotzdem lief und zuckte der Motor immer noch bei einem Wert von 950..
Soweit ich das einschätzen kann: ein ESC ist defekt. Nachdem nicht viel darüber heraus zu bekommen ist ausser "Blheli_S 20A ESC" werden wohl alle 4 getauscht.
Dies würde zumindest teilweise auch die plötzlichen Abstürze mit stillstehenden Motoren erklären... Ein Motor dreht nicht, es wird versucht die fehlende Wirkung auszugleichen... weniger als 0 geht nicht......
Jedoch ist das Maiden nicht so verlaufen, wie geplant : Nach max 5 Minuten oder auch unbestimmt auch früher, ist der Kopter einfach vom Himmel gefallen.
Eine Vermutung das die 5V Versorgung zusammen bricht, wurde durch eine Aufnahme im Monitor und noch einem "ich bin Stein" Vorfall widerlegt.
Heute habe ich mir einmal die Zeit genommen um mir das Ganze einmal näher anzuschauen.
Vermutung war unter anderem, dass die hauchdünnen Drähte, welche vom F3 6DOF weggehen und auf normale JST gecrimpt wurden (zum Anschluß an den X4rsb) keinen bzw einen Wackelkontakt haben. Auch hier hat zumindest eine Widerstandsmessung beim wackeln,/ziehen keine Auffälligkeiten gezeigt. Trotzdem noch einmal die paar Adern zusätzlich zum crimpen am Kontakt angelötet.
Bei der Überprüfung der Settings ( ähhh Clearflight Configurator bei Betaflight???.... irgendwie alles vergessen.... Die Suche im IN ergab, daß das OK ist) kam auch keine befriedigende Lösung raus. Gut die Funke erst einmal upgedatet, Firmware vom Empfänger überprüft.... und die Schalter noch einmal um und besser programmiert.....
Plötzlich fängt hinten ein Motor das "Zucken" an. Ein vorheriger Check der Motoren hatte jedoch keine Auffälligkeiten gezeigt. Trotzdem war das zucken merkwürdig. Plötzlich ging das gemeinsame Anlaufen auch nicht mehr. Ein Anlernen der ESC bei dem Minimal Wert von 1000 wurde im Quartett bestätigt.. Trotzdem lief und zuckte der Motor immer noch bei einem Wert von 950..
Soweit ich das einschätzen kann: ein ESC ist defekt. Nachdem nicht viel darüber heraus zu bekommen ist ausser "Blheli_S 20A ESC" werden wohl alle 4 getauscht.
Dies würde zumindest teilweise auch die plötzlichen Abstürze mit stillstehenden Motoren erklären... Ein Motor dreht nicht, es wird versucht die fehlende Wirkung auszugleichen... weniger als 0 geht nicht......