Ich habe nun schon etlich 8 Bit BGC Gimbals
kalibriert aber dieses hier macht mir echt Probleme.
Nicht so heftig wie in diesem Video:
Aber wenn ich die Cam ca. 25 Grad nach vorn neige
zeigt sie dieses Verhalten so jede Sekunde.
In Basecam habe ich eigentlich alles durch.
Gimbal Pitch nicht zu fassen
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Re: Gimbal Pitch nicht zu fassen
Den Motor Strom höher stellen (also die Kraft) und/oder auf Widerstände durch die Kabel etc.. prüfen.. Das Ganze schaut aus, als ob die Kraft nicht mehr reicht bzw. ein Widerstand zu hoch ist, so dass die Schutzschaltung für die Endstufe der Motoren greift (kurz Stromlos)
Gruß Dirk
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Re: Gimbal Pitch nicht zu fassen
... oder Fehler auf dem I²C Bus zur IMU (Sensoren).
Hatte ich auch schon und nicht weg bekommen. Deswegen bin ich auf Storm32 mit NT-Imu umgestiegen.
Ich denke, dass am ehesten der Motorstrom zu hoch ist und deswegen den I²C Bus stört.
Hatte ich auch schon und nicht weg bekommen. Deswegen bin ich auf Storm32 mit NT-Imu umgestiegen.
Ich denke, dass am ehesten der Motorstrom zu hoch ist und deswegen den I²C Bus stört.
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Ohne alles usw.
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Re: Gimbal Pitch nicht zu fassen
An der Motor Power dürfte es eigenlich nicht liegen,
es sind alte ipower aus der Grabbelkiste ohne weitere
Beschriftung, aber es dürften diese sein:
http://www.iflight-rc.com/ipower-motor- ... 2-80t.html
Die Motorpower habe ich bis 200 durch ohne Erfolg. Auch die PIDs von
unten an durchgespielt.
Den Sensor wechseln brachte zumindest das Resultat, dass dieser
ok ist.
Jedenfalls habe ich nun nach 8h die Nase voll und mir ein neues Board bestellt.
es sind alte ipower aus der Grabbelkiste ohne weitere
Beschriftung, aber es dürften diese sein:
http://www.iflight-rc.com/ipower-motor- ... 2-80t.html
Die Motorpower habe ich bis 200 durch ohne Erfolg. Auch die PIDs von
unten an durchgespielt.
Den Sensor wechseln brachte zumindest das Resultat, dass dieser
ok ist.
Jedenfalls habe ich nun nach 8h die Nase voll und mir ein neues Board bestellt.