Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Ich hätte eine Hypothese die eventuell eine optimale Stabilität für Rahmen und Motoren gibt bei nur minimalen zusätzlichen Gewicht.
Mal angenommen man nimmt einen zusätzlichen Hex Rahmen und entfernt die zwischen Verbindungen der einzelnen Arme. Diese anstelle der original top plate mit spacern in der Mitte montieren.
Die Motoren währen somit schon Mal im Sandwich fixiert.
Dadurch würde man auch nicht den propguard komplett umschliessend montieren müssen und könnte komplett 6 einzelne montieren als reiner Propeller Schutz.
Grob gerechnet ergibt sich eine Gewichts Veränderung von:
Gewicht eines kompletten Spider Rahmen 12 Gramm laut banggood. Abzüglich top plate und carbon zwischenverbindungen grob gerechnet 8 Gramm Gewicht.
Ein 4er komplett propguard wiegt 3 Gramm plus 1 Gramm der zwei einzelnen. (4 einzelne 2.1 Gramm). Plus noch das Gewicht von schrumpfschlauch Kleber kohlestab. Also auch wieder grob gerechnet insgesamt 5 Gramm.
6 einzelne währen ungefähr 3 Gramm.
Ich konnte nicht genau sehen ob du bei deiner Hex die original top plate verwendest also Mal ohne diese gerechnet währen es zusätzlich 6 Gramm (8 g Rahmen - 2 Gramm propguard Ersparnis).
Kommt das ungefähr hin?
Man könnte dann natürlich auch die stärkeren chaoli Motoren und 2s Akku verwenden für mehr Power.
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Mal angenommen man nimmt einen zusätzlichen Hex Rahmen und entfernt die zwischen Verbindungen der einzelnen Arme. Diese anstelle der original top plate mit spacern in der Mitte montieren.
Die Motoren währen somit schon Mal im Sandwich fixiert.
Dadurch würde man auch nicht den propguard komplett umschliessend montieren müssen und könnte komplett 6 einzelne montieren als reiner Propeller Schutz.
Grob gerechnet ergibt sich eine Gewichts Veränderung von:
Gewicht eines kompletten Spider Rahmen 12 Gramm laut banggood. Abzüglich top plate und carbon zwischenverbindungen grob gerechnet 8 Gramm Gewicht.
Ein 4er komplett propguard wiegt 3 Gramm plus 1 Gramm der zwei einzelnen. (4 einzelne 2.1 Gramm). Plus noch das Gewicht von schrumpfschlauch Kleber kohlestab. Also auch wieder grob gerechnet insgesamt 5 Gramm.
6 einzelne währen ungefähr 3 Gramm.
Ich konnte nicht genau sehen ob du bei deiner Hex die original top plate verwendest also Mal ohne diese gerechnet währen es zusätzlich 6 Gramm (8 g Rahmen - 2 Gramm propguard Ersparnis).
Kommt das ungefähr hin?
Man könnte dann natürlich auch die stärkeren chaoli Motoren und 2s Akku verwenden für mehr Power.
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- faboaic
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aber wenn Du das vorhast, was letztens im Forum beschrieben war, dann wird das nix.
Autonom zum Pizzabäcker fliegen und dann die mit dem 50er bezahlte Pizza heim fliegen lassen, wird nix.
der kleine hat nämlich kein GPS!
mit niedrigem Gewicht kann ich mit meinen Makramee-Künsten nicht dienen.
schön fürs Auge, unschön für die Waage...
auch für den quad QX95.
viele Grüße,
Fabian
Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
sieht ja schon sehr viel besser aus.Wolfgang Blumen hat geschrieben: Danke, für den prima Tipp mit dem Wechselgeld
... habe das selbstverständlich beherzigt, wie Du auf dem Foto erkennen kannst.
Aber habe Deine vorgegebenen EURO-Parameter nochmal stark hochgesetzt. .
aber wenn Du das vorhast, was letztens im Forum beschrieben war, dann wird das nix.
Autonom zum Pizzabäcker fliegen und dann die mit dem 50er bezahlte Pizza heim fliegen lassen, wird nix.
der kleine hat nämlich kein GPS!
mit niedrigem Gewicht kann ich mit meinen Makramee-Künsten nicht dienen.
schön fürs Auge, unschön für die Waage...
die Idee gefällt mir.Fusch hat geschrieben: einen zusätzlichen Hex Rahmen und entfernt die zwischen Verbindungen der einzelnen Arme. Diese anstelle der original top plate mit spacern in der Mitte montieren.
auch für den quad QX95.
viele Grüße,
Fabian
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Für den qx95 hatte ich es mir schon überlegt gehabt
Ist nur etwas komplizierter wegen der Kamera. Aber eventuell würde es gehen wenn man die zweite Platte umgedreht oben drauf macht so das die gespreizten Hinterbeine oben vorne sitzen. Gäbe dann Platz für die Kamera. Muss Mal messen ob die Motor Arme dann trotzdem noch bündig sitzen würden
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Ist nur etwas komplizierter wegen der Kamera. Aber eventuell würde es gehen wenn man die zweite Platte umgedreht oben drauf macht so das die gespreizten Hinterbeine oben vorne sitzen. Gäbe dann Platz für die Kamera. Muss Mal messen ob die Motor Arme dann trotzdem noch bündig sitzen würden
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo,
@Fusch
Dennoch schätze ich dieses Gewicht wegen der Gummis auf etwa 6-8 Gramm zuzüglich
etwa 5-6 Gramm für den modifizierten Propguard:
mit Schrumpfschlauch verstärken und Gewichtsberechnungen durchführen.
Denke werde da gutes Gewichts- und Stabilitäts-Ergebnis erzielen.
Altenativ ist die Lösung mit dem 2. Rahmen und den 6 einzelnen Propguard
etwas gewichtiger aber stabiler und verwindungssteifer.
Die Lösung mit 2S 7,4V-Motoren teste ich am QX-90
@Fusch
Die Idee hatte ich auch, nur in der Mitte ausschneiden, da bin icht nicht drauf gekommen.Ich hätte eine Hypothese die eventuell eine optimale Stabilität für Rahmen und Motoren gibt bei nur minimalen zusätzlichen Gewicht.
Dennoch schätze ich dieses Gewicht wegen der Gummis auf etwa 6-8 Gramm zuzüglich
etwa 5-6 Gramm für den modifizierten Propguard:
Werde jetzt mit Karbonplätchen 5x1x15mm die einzelnen Guardteile verkleben,Dadurch würde man auch nicht den propguard komplett umschliessend montieren müssen und könnte komplett 6 einzelne montieren als reiner Propeller Schutz.
mit Schrumpfschlauch verstärken und Gewichtsberechnungen durchführen.
Denke werde da gutes Gewichts- und Stabilitäts-Ergebnis erzielen.
Altenativ ist die Lösung mit dem 2. Rahmen und den 6 einzelnen Propguard
etwas gewichtiger aber stabiler und verwindungssteifer.
Die Lösung mit 2S 7,4V-Motoren teste ich am QX-90
... gutes Gelingen !
wünscht Wolle
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo zusammen,
habe die Propguard-Teile mit kleinen Karboneinlagen, 60 Sek.-Kleber
und Schrumpfschlauch passend gemacht und fixiert.
Das Abfluggewicht liegt mit Lipo bei ca. 75 Gramm mit Lipo.
Aber mit diesen PID-Werten ist der QX-96 sehr unruhig:
Hier die Unruhe und das gefährlich Aufschaukeln nach Propeller und Gewichtsveränderung:
QX-96 Video mit schlechten PID-Werten
Nachdem ich mit den PID-Werten experimentiert habe wurde es dann besser.
Weil ich da keine Ahnung habe, musste ich 6-Lipos leer fliegen,
bis die Parameter passten und der Kleine ordendlich flog.
Video nach PID-Optimierung
Noch nicht perfekt aber der Kleine ist nun gut beherschbar
habe die Propguard-Teile mit kleinen Karboneinlagen, 60 Sek.-Kleber
und Schrumpfschlauch passend gemacht und fixiert.
Das Abfluggewicht liegt mit Lipo bei ca. 75 Gramm mit Lipo.
Aber mit diesen PID-Werten ist der QX-96 sehr unruhig:
Hier die Unruhe und das gefährlich Aufschaukeln nach Propeller und Gewichtsveränderung:
QX-96 Video mit schlechten PID-Werten
Nachdem ich mit den PID-Werten experimentiert habe wurde es dann besser.
Weil ich da keine Ahnung habe, musste ich 6-Lipos leer fliegen,
bis die Parameter passten und der Kleine ordendlich flog.
Video nach PID-Optimierung
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo Wolfang,
in meinem vorangegangen Post hatte ich geschrieben, dass ich die Roll-und Pitch rate ähnlich hoch gestellt hatte.
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass dies im "Angel- mode" keine spürbaren Auswirkungen hatte.
Dafür hat er im "HORIZON"-mode Flips aus dem Stand geschlagen.
Starten und fliegen konnte ich nur bis max. 0,5 Roll-/Pitchrate, deshalb habe ich diese Werte vorerst wieder zurückgestellt,
bis ich Flips im HORIZON-mode fliegen möchte.
Gruss
Ralf
in meinem vorangegangen Post hatte ich geschrieben, dass ich die Roll-und Pitch rate ähnlich hoch gestellt hatte.
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass dies im "Angel- mode" keine spürbaren Auswirkungen hatte.
Dafür hat er im "HORIZON"-mode Flips aus dem Stand geschlagen.
Starten und fliegen konnte ich nur bis max. 0,5 Roll-/Pitchrate, deshalb habe ich diese Werte vorerst wieder zurückgestellt,
bis ich Flips im HORIZON-mode fliegen möchte.
Gruss
Ralf
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
habe die Motoren jetzt rechts und links vertauscht.
löten ging recht schnell und einfach zu machen.
stecken jetzt kopfüber drinnen und Propellerschutz ist von unten montiert.
damit sollten die Motoren schön fest und gerade ausgerichtet sein.
Test flug ging leider nicht, weil ich letztens die Taranis an gelassen habe und die paar tage so da gelegen war. also erst mal laden...
andere Sache / Frage : (edit : bezieht sich auf 'alles normal' also nix umgedreht Motor, etc.)
Ihr lasst den QX95 (oder seine Kumpels) auf der Position schweben.
dann per rechtem Stick in irgendeine Richtung fliegen lassen (z. B. rechts) .
ich würde eigentlich erwarten, dass er wieder stehen bleibt, wenn ich den Stick loslasse und ihn so in die Ruheposition bringe.
aber er fliegt einfach weiter und ich muss nach links lenken, damit er wieder auf der stelle steht.
Flug Modus müsste aber der richtige sein. (Name gerade nicht parat...) , also der, der dem stabilize entspricht.
liegt das evtl an schlechten PID Werten?
die PID sind noch die ab Werk eingestellten.
viele Grüße,
Fabian
löten ging recht schnell und einfach zu machen.
stecken jetzt kopfüber drinnen und Propellerschutz ist von unten montiert.
damit sollten die Motoren schön fest und gerade ausgerichtet sein.
Test flug ging leider nicht, weil ich letztens die Taranis an gelassen habe und die paar tage so da gelegen war. also erst mal laden...
andere Sache / Frage : (edit : bezieht sich auf 'alles normal' also nix umgedreht Motor, etc.)
Ihr lasst den QX95 (oder seine Kumpels) auf der Position schweben.
dann per rechtem Stick in irgendeine Richtung fliegen lassen (z. B. rechts) .
ich würde eigentlich erwarten, dass er wieder stehen bleibt, wenn ich den Stick loslasse und ihn so in die Ruheposition bringe.
aber er fliegt einfach weiter und ich muss nach links lenken, damit er wieder auf der stelle steht.
Flug Modus müsste aber der richtige sein. (Name gerade nicht parat...) , also der, der dem stabilize entspricht.
liegt das evtl an schlechten PID Werten?
die PID sind noch die ab Werk eingestellten.
viele Grüße,
Fabian
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo Fabian
Ich denke der ist im ACRO Mode
Du willst aber im ANGEL oder HORIZON Mode betreiben.
Auf dem Board ist von vornherein ACRO eingestellt wenn nichts anderes per Schalter eingegeben wird
Schau mal in Wolfgangs Beitrag hier
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... tml#p40492
Ich denke der ist im ACRO Mode
Du willst aber im ANGEL oder HORIZON Mode betreiben.
Auf dem Board ist von vornherein ACRO eingestellt wenn nichts anderes per Schalter eingegeben wird
Schau mal in Wolfgangs Beitrag hier
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... tml#p40492
OMG es fliegt .... und fliegt ...... und ...... ohhhh shhhhhh ........ war ich das
- faboaic
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siehe hier weiter oben im thread:
http://kopterforum.at/download/file.php ... &mode=view
bzw. hier der Link zum Beitrag http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=31&t=2801#p40592
Position 1 angle, Position 2 horizon und Position 3 Acro.
aber muss ich nochmal am Computer nachschauen, na das wirklich alles richtig ist.
bin noch nie (bewusst) Acro geflogen, aber ich denke, dass ich das gemerkt hätte.
einmal habe ich draußen horizon probiert und bei voll Einschlag in eine Richtung hat er Flip gemacht.
sonst verhält er sich in meiner Standard Einstellung (angle, hoffe ich) eigentlich ganz normal wie stabilize, nur ohne sauber wieder von alleine leveln.
also sollte er sich im angle bei loslassen des Sticks nach kurzer Zeit wieder von alleine ausnivellieren ? wie stabilize beim APM ?
viele Grüße,
Fabian
Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
ich war eigentlich schon der Überzeugung, dass ich den Flug Mode auf einen Schalter gelegt hatte.leopold0804 hat geschrieben:
Auf dem Board ist von vornherein ACRO eingestellt wenn nichts anderes per Schalter eingegeben wird
siehe hier weiter oben im thread:
http://kopterforum.at/download/file.php ... &mode=view
bzw. hier der Link zum Beitrag http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=31&t=2801#p40592
Position 1 angle, Position 2 horizon und Position 3 Acro.
aber muss ich nochmal am Computer nachschauen, na das wirklich alles richtig ist.
bin noch nie (bewusst) Acro geflogen, aber ich denke, dass ich das gemerkt hätte.
einmal habe ich draußen horizon probiert und bei voll Einschlag in eine Richtung hat er Flip gemacht.
sonst verhält er sich in meiner Standard Einstellung (angle, hoffe ich) eigentlich ganz normal wie stabilize, nur ohne sauber wieder von alleine leveln.
also sollte er sich im angle bei loslassen des Sticks nach kurzer Zeit wieder von alleine ausnivellieren ? wie stabilize beim APM ?
viele Grüße,
Fabian
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo zusammen,
@Fabian
Mit meinen alten Knochen konnte ich das noch im Sommer.
Mit dem klize kleinen Kopter trau ich mich das nicht
Im Cleanflight wird der aktive FlightMode genau wie im MP
grün hinterlegt beim Schalten
@alle
Möchte an dieser Stelle noch einmal meinen DANK an das
Kopterforum.at und allen aktiven Mitgliedern aussprechen.
Finde das einfach toll hier auch Rand-Projekte wie diese
Micro-Mücken oder auch den Rover hier ansprechen zu dürfen
und soviel Resonanz zu bekommen - Danke
... sonstwo gäbe es Strafpunke und Mahnungen
oder zumindest sau dumme Kommentare ...
@Fabian
... kannste mir das mal beibringen bittebei voll Einschlag in eine Richtung hat er Flip gemacht.
Mit meinen alten Knochen konnte ich das noch im Sommer.
Mit dem klize kleinen Kopter trau ich mich das nicht
Im Cleanflight wird der aktive FlightMode genau wie im MP
grün hinterlegt beim Schalten
@alle
Möchte an dieser Stelle noch einmal meinen DANK an das
Kopterforum.at und allen aktiven Mitgliedern aussprechen.
Finde das einfach toll hier auch Rand-Projekte wie diese
Micro-Mücken oder auch den Rover hier ansprechen zu dürfen
und soviel Resonanz zu bekommen - Danke
... sonstwo gäbe es Strafpunke und Mahnungen
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edit: war wohl kein Acro sondern horizon... aber das ist ja ein angle mit Anschlag-/Rand-Acro.
habe ihn nochmal an den cleanflight configurator gehängt. angle war grün hinterlegt.
ist bei mir also konfiguriert und sollte aktiv sein.
ich denke, beim Acro würde er auch garnicht wieder in die Normale zurück gehen.
bei mir ist es eher wie beim CX-20 mit alt hold und Wind...
muss ich mal ein Video machen...
viele Grüße,
Fabian
Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
super war das mit dem Flip nicht, weil er sich dann in die Wiese abgeschossen hat. war vielleicht auch nur ein 3/4 Flip...Wolfgang Blumen hat geschrieben: ... kannste mir das mal beibringen bitte
Mit meinen alten Knochen konnte ich das noch im Sommer.
Mit dem klize kleinen Kopter trau ich mich das nicht
Im Cleanflight wird der aktive FlightMode genau wie im MP
grün hinterlegt beim Schalten
edit: war wohl kein Acro sondern horizon... aber das ist ja ein angle mit Anschlag-/Rand-Acro.
habe ihn nochmal an den cleanflight configurator gehängt. angle war grün hinterlegt.
ist bei mir also konfiguriert und sollte aktiv sein.
ich denke, beim Acro würde er auch garnicht wieder in die Normale zurück gehen.
bei mir ist es eher wie beim CX-20 mit alt hold und Wind...
muss ich mal ein Video machen...
viele Grüße,
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Moin,
habe deutsche Beschreibung für CleanFlight gefunden:
http://blog.seidel-philipp.de/handbuch- ... or-naze32/
habe deutsche Beschreibung für CleanFlight gefunden:
http://blog.seidel-philipp.de/handbuch- ... or-naze32/
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
beeper battery level einstellen
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=790
schöne Auflistung aller boards und Varianten.
da wird's einen schwindelig
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=738
viele Grüße,
Fabian
quelle :On recent Cleanflight app, you need the CLI for that.
set vbat_warning_cell_voltage = 35
This is the default settings. 35 means 3.5 volts per cell. Paste that line into the CLI, change the 35 to desired value, and press enter. Then type "save" and press enter again
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=790
schöne Auflistung aller boards und Varianten.
da wird's einen schwindelig
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=738
viele Grüße,
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Danke Fabian,
meine Tröten von BG sind da
TÖÖRRÖÖ funktioniert: Lost-Copter-Sound und Bat. platt
set vbat_warning_cell_voltage = 32
save
(weil beim Hexa jammert sonst die Unter-Spannungs-Warnung permanent)
Geil
meine Tröten von BG sind da
TÖÖRRÖÖ funktioniert: Lost-Copter-Sound und Bat. platt
set vbat_warning_cell_voltage = 32
save
(weil beim Hexa jammert sonst die Unter-Spannungs-Warnung permanent)
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
ja, an die richtige Spannung wegen Warnung muss ich mich auch noch ran tasten.
mit umgedrehten und vertauschten Motoren passt es jetzt wieder von der Flug richtung.
so sieht er momentan aus
hier noch das Video nachgeliefert von meinem vorher beschriebenen Problem.
Kopter steht auf der Position, dann tippe ich rechten Stick kurz nach links.
ich erwarte eigentlich, dass er dann wieder in die Normale geht, tut er aber nicht.
Stick in andere Richtung ähnlich...
kann doch nicht so gehören?
viele Grüße,
Fabian
mit umgedrehten und vertauschten Motoren passt es jetzt wieder von der Flug richtung.
so sieht er momentan aus
hier noch das Video nachgeliefert von meinem vorher beschriebenen Problem.
Kopter steht auf der Position, dann tippe ich rechten Stick kurz nach links.
ich erwarte eigentlich, dass er dann wieder in die Normale geht, tut er aber nicht.
Stick in andere Richtung ähnlich...
kann doch nicht so gehören?
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo zusammen,
dank Fabian's kreativen Macramee-Ideen mit den Kabelbindern
ist es mir jetzt gelungen den QX-96 ordentlich an der Decke zu parken
um zwischen durch mal zu verschnaufen.
... ähhhh, bevor wieder gezweifelt wird, NEIN ich habe keine Böden
vegipst und auch keine Beleuchtung auf dem Fußboden
auch macht der Hexa hier keinen Kopfstand
@Fabian
... komme später auf Dein unruhiges Flugverhalten zurück
dank Fabian's kreativen Macramee-Ideen mit den Kabelbindern
ist es mir jetzt gelungen den QX-96 ordentlich an der Decke zu parken
um zwischen durch mal zu verschnaufen.
... ähhhh, bevor wieder gezweifelt wird, NEIN ich habe keine Böden
vegipst und auch keine Beleuchtung auf dem Fußboden
auch macht der Hexa hier keinen Kopfstand
@Fabian
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo Fabian,
auch allen Anderen ein herzliches Hallo
Mit Hilfe von 5-6 Kabelbindern (2Gramm) und den Propguards,
ist ein mein Rundumschutz nach "Fabian-Art" entstanden, mit dem
man problemlos an der Decke parken, locker irgendwo ranfliegen
kann, ohne das gleich die Props unauffindbar wegfliegen.
Mit viel Testerei bezüglich der P I D s und Accerlerometer Trim
habe ich den Hexa sehr ruhig für den Innenflug bekommen.
Hier für 60 mm Props den Accerlerometer Trim
.. und den PIDs
@Fabian
Warum benutzt Du nicht einfach den STABILIZEr
Fabian, das der weiterfliegt wenn man mit kurzer Knüppelbewegung,
ist genau wie bei den Mini-Helis, kurz anlenken dann fliegt er bis man
gegensteuert.
Eine Bessere Stabilisierung, denke ich geht nicht ohne Baro und Kompass.
Oder wir haben die Flight-Modes im CF noch nicht kapiert, Baumi arbeitet
da auch noch dran. ... nur größer
EDIT:
Hier ein Video, Flugruhe, Steuerbarbeit und Stabilität sichtbar
Beachtet das hier der Grondeffekt stark mit mischt, merkt man sofort
mit Höhenänderung wenn Lampe oder Tisch überflogen wird.
auch allen Anderen ein herzliches Hallo
Mit Hilfe von 5-6 Kabelbindern (2Gramm) und den Propguards,
ist ein mein Rundumschutz nach "Fabian-Art" entstanden, mit dem
man problemlos an der Decke parken, locker irgendwo ranfliegen
kann, ohne das gleich die Props unauffindbar wegfliegen.
Mit viel Testerei bezüglich der P I D s und Accerlerometer Trim
habe ich den Hexa sehr ruhig für den Innenflug bekommen.
Hier für 60 mm Props den Accerlerometer Trim
.. und den PIDs
@Fabian
Warum benutzt Du nicht einfach den STABILIZEr
Fabian, das der weiterfliegt wenn man mit kurzer Knüppelbewegung,
ist genau wie bei den Mini-Helis, kurz anlenken dann fliegt er bis man
gegensteuert.
Eine Bessere Stabilisierung, denke ich geht nicht ohne Baro und Kompass.
Oder wir haben die Flight-Modes im CF noch nicht kapiert, Baumi arbeitet
da auch noch dran. ... nur größer
EDIT:
Hier ein Video, Flugruhe, Steuerbarbeit und Stabilität sichtbar
Beachtet das hier der Grondeffekt stark mit mischt, merkt man sofort
mit Höhenänderung wenn Lampe oder Tisch überflogen wird.
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo Wolfgang,
vielen Dank.
sieht schon besser aus als bei mir.
ich schaue mir meinen nochmal genauer an.
habe in anderem Forum gelesen, dass manchmal die Standard PIDs Schrott sind.
viele Grüße,
Fabian
vielen Dank.
sieht schon besser aus als bei mir.
ich schaue mir meinen nochmal genauer an.
habe in anderem Forum gelesen, dass manchmal die Standard PIDs Schrott sind.
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
hier ein YouTube Video, wo einer schön den Upgrade auf 2S erklärt.
die Spannung für die Kamera holt er sich bei den 3,3 Volt auf dem Board.
beeper hat er auch den von banggood, den wir haben.
auch schön der Vergleich verschiedener Propeller.
viele Grüße,
Fabian
die Spannung für die Kamera holt er sich bei den 3,3 Volt auf dem Board.
beeper hat er auch den von banggood, den wir haben.
auch schön der Vergleich verschiedener Propeller.
viele Grüße,
Fabian
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hallo Fabian,
danke für den Video-Link - sehr interessant.
Ich habe diese Motoren bestellt und genügen Props 55 mm und 60 mm.
http://www.banggood.com/Chaoli-CL-820-8 ... ds=myorder
... diese Buchsen:
http://www.banggood.com/5Pcs-JST-SH-1_0 ... ds=myorder
Und mit den Lipos hardere ich noch:
http://www.ebay.de/itm/182025670937
Das mit der Waage gefällt mir, da muss ich was bauen.
Leider fehlen bei den Propellern immer die Größenangaben,
sowie bei Ladybird, HubsanX4 und Parrot. Wäre nett
wenn jemand diese besitzt und mal die Maße hier postet.
(mit den 60 mm habe ich an 1S schon bessere Leistung wie
mit 55 mm, die haben auch mehr Fläche und Steigung)
Diese, nur gerade nicht lieferbar:
http://www.banggood.com/2-Pairs-60mm-CW ... ds=myorder
EDIT:
... diese Meßeinrichtung mit der Waage ist dann auch gut geeignet
um die Motoren zu testen, da diese nur 3-5 Stunden halten, dann
sehr warm werden und kaum noch Leistung bringen.
danke für den Video-Link - sehr interessant.
Ich habe diese Motoren bestellt und genügen Props 55 mm und 60 mm.
http://www.banggood.com/Chaoli-CL-820-8 ... ds=myorder
... diese Buchsen:
http://www.banggood.com/5Pcs-JST-SH-1_0 ... ds=myorder
Und mit den Lipos hardere ich noch:
http://www.ebay.de/itm/182025670937
Das mit der Waage gefällt mir, da muss ich was bauen.
Leider fehlen bei den Propellern immer die Größenangaben,
sowie bei Ladybird, HubsanX4 und Parrot. Wäre nett
wenn jemand diese besitzt und mal die Maße hier postet.
(mit den 60 mm habe ich an 1S schon bessere Leistung wie
mit 55 mm, die haben auch mehr Fläche und Steigung)
Diese, nur gerade nicht lieferbar:
http://www.banggood.com/2-Pairs-60mm-CW ... ds=myorder
EDIT:
... diese Meßeinrichtung mit der Waage ist dann auch gut geeignet
um die Motoren zu testen, da diese nur 3-5 Stunden halten, dann
sehr warm werden und kaum noch Leistung bringen.
... gutes Gelingen !
wünscht Wolle
vorallem bei der Gesundheit !
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- faboaic
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Weil meine PIDs wohl nicht ideal waren ab Werk mit den Defaults, habe ich die Blumen-PIDs genommen.
Fliegt und ließ sich trotz voll dem Wind einigermaßen beherrschen.
War mein erster richtiger FPV-Versuch draußen. Voll der Wind.
Umgedrehte Motoren.
Prop-Guards, was die Windanfälligkeit nicht unbedingt verkleinert
Hier ein kurzes Video, frisch vor paar Minuten gemacht.
Gerade für den Winter super praktisch.
Kopter schnell vor die Tür werfen und schnell wieder rein in's Warme.
War mit dem Kopf (eachine vr d2 incl Blackframe-Problem - noch nicht umgebaut) direkt hinter der Alu-Haustüre... also ab und zu mal Rauschen, das der "ProblemDVR" in Blackframes umwandelt.
Ab uns zu musste ich mal bei den weiteren Versuchen raus und den Kopter umdrehen, weil er gegen Gebüsch geweht wurde. Einmal ist er in 4 Meter Höhe in Haselnussstrauch gehängt... aber konnte ich runter-schütteln.
Viele Grüße,
Fabian
Fliegt und ließ sich trotz voll dem Wind einigermaßen beherrschen.
War mein erster richtiger FPV-Versuch draußen. Voll der Wind.
Umgedrehte Motoren.
Prop-Guards, was die Windanfälligkeit nicht unbedingt verkleinert
Hier ein kurzes Video, frisch vor paar Minuten gemacht.
Gerade für den Winter super praktisch.
Kopter schnell vor die Tür werfen und schnell wieder rein in's Warme.
War mit dem Kopf (eachine vr d2 incl Blackframe-Problem - noch nicht umgebaut) direkt hinter der Alu-Haustüre... also ab und zu mal Rauschen, das der "ProblemDVR" in Blackframes umwandelt.
Ab uns zu musste ich mal bei den weiteren Versuchen raus und den Kopter umdrehen, weil er gegen Gebüsch geweht wurde. Einmal ist er in 4 Meter Höhe in Haselnussstrauch gehängt... aber konnte ich runter-schütteln.
Viele Grüße,
Fabian
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- Wolle Can Fly (14:52 ,Mo 28. Nov 2016,) • leopold0804 (21:20 ,Mo 28. Nov 2016,)
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hi
habe heute mal einen Prüfaufbau für die Hubkraft der original
QX-90-95-80 ... Motoren 8520 zu überprüfen.
Hier mein einfacher Aufbau, nicht perfekt aber fürs erste funktioniert
zumindest der Test für Motor und unterschiedliche Propeller.
... einfach aber zweckmässig, ob die Gramm-Meßwerte mehr oder
weniger stimmen, hängen vom Hebelgesetz ab, muss ich noch rechnen.
Zum Vergleichen unterschiedlicher Motoren und Props reichts.
Hier sind meine Meßwerte für unterschiedliche Propeller aufs Gramm gerundet.
Erstaunlicherweise sind trotz gefühlt die 60 mm (der unterste) nicht die effektivsten.
Am besten schneiden die aus dem Modellbauladen mit knapp 56 mm ab.
Die originalen mit 55 mm (2. v. oben) sind ok weil billig.
Die 3-Blatt sind mir zu filigran.
Getestet und gemessen wurde mit CW-Motor und CCW-Motor, passend zu
der Drehrichtung auch die Props. Mit gebrauchtem Motor, mit teildefektem und
neuem Motor. Zwischen neu und eingefahrem Motor gab es nur 1 - 2 g Unterschied.
Jedoch kam ein ausgelutschter Motor nur noch bis 20 oder 30 g Hubkraft,
eindeutig verschlissen und nicht mehr so leicht drehend. (gemerkt mit Anpuste-Test)
habe heute mal einen Prüfaufbau für die Hubkraft der original
QX-90-95-80 ... Motoren 8520 zu überprüfen.
Hier mein einfacher Aufbau, nicht perfekt aber fürs erste funktioniert
zumindest der Test für Motor und unterschiedliche Propeller.
... einfach aber zweckmässig, ob die Gramm-Meßwerte mehr oder
weniger stimmen, hängen vom Hebelgesetz ab, muss ich noch rechnen.
Zum Vergleichen unterschiedlicher Motoren und Props reichts.
Hier sind meine Meßwerte für unterschiedliche Propeller aufs Gramm gerundet.
Erstaunlicherweise sind trotz gefühlt die 60 mm (der unterste) nicht die effektivsten.
Am besten schneiden die aus dem Modellbauladen mit knapp 56 mm ab.
Die originalen mit 55 mm (2. v. oben) sind ok weil billig.
Die 3-Blatt sind mir zu filigran.
Getestet und gemessen wurde mit CW-Motor und CCW-Motor, passend zu
der Drehrichtung auch die Props. Mit gebrauchtem Motor, mit teildefektem und
neuem Motor. Zwischen neu und eingefahrem Motor gab es nur 1 - 2 g Unterschied.
Jedoch kam ein ausgelutschter Motor nur noch bis 20 oder 30 g Hubkraft,
eindeutig verschlissen und nicht mehr so leicht drehend. (gemerkt mit Anpuste-Test)
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- leopold0804 (22:42 ,Mo 28. Nov 2016,) • faboaic (01:13 ,Di 29. Nov 2016,)
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... gutes Gelingen !
wünscht Wolle
vorallem bei der Gesundheit !
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- leopold0804
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Ich habe jetzt die Kamera links oben im Bild beim 3,3 Volt Anschluss angelötet und die Kamera wird nicht mehr so heiß.
Das Tuning Video ist super.
Musste auch neuen Motor montieren, noch kein 2S
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Ich habe jetzt die Kamera links oben im Bild beim 3,3 Volt Anschluss angelötet und die Kamera wird nicht mehr so heiß.
Das Tuning Video ist super.
Musste auch neuen Motor montieren, noch kein 2S
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OMG es fliegt .... und fliegt ...... und ...... ohhhh shhhhhh ........ war ich das
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Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Hi,
danke Leopold
Da ich einen Spekki-Sat am RX3 angelötet habe,
könnte ich diese Lötpunkte nutzen. (ausgemessen)
Alternativ eine CAM die bis 2 S (10V) verträgt:
https://de.aliexpress.com/item/FPV-5-8G ... =200001407
danke Leopold
Da ich einen Spekki-Sat am RX3 angelötet habe,
könnte ich diese Lötpunkte nutzen. (ausgemessen)
Alternativ eine CAM die bis 2 S (10V) verträgt:
https://de.aliexpress.com/item/FPV-5-8G ... =200001407
... gutes Gelingen !
wünscht Wolle
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Also viel Verlustleistung, die einerseits auf die Akkulaufzeit und damit Flugdauer geht und andrerseits unnötig Wärme produziert.
Interessant wäre, ob die Sendeleistung der Kamera reduziert wird von den eh schon mageren 25mW, wenn sie statt 5 V nur 3,3 V abbekommt.
Viele Grüße,
Fabian
EDIT:
andrerseits wird auf dem FC Board auch nur ein Linearregler drauf sein... also unter'm Strich wohl egal
Re: Eachine QX95 Erfahrungsaustausch
Problem bei der Cam ist, dass da ein linearregler drauf ist... also das kleine dreibeinige Silizium-Ding, gleich neben den Stromkabeln.Wolfgang Blumen hat geschrieben:Alternativ eine CAM die bis 2 S (10V) verträgt:
https://de.aliexpress.com/item/FPV-5-8G ... =200001407
Also viel Verlustleistung, die einerseits auf die Akkulaufzeit und damit Flugdauer geht und andrerseits unnötig Wärme produziert.
Interessant wäre, ob die Sendeleistung der Kamera reduziert wird von den eh schon mageren 25mW, wenn sie statt 5 V nur 3,3 V abbekommt.
Viele Grüße,
Fabian
EDIT:
andrerseits wird auf dem FC Board auch nur ein Linearregler drauf sein... also unter'm Strich wohl egal