Kurzes Vergnügen
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Re: Kurzes Vergnügen
Mhhh, ich stellte gerade fest, dass der Empfänger leider um die zwei Antennen erleichtert wurde.
Also wenn einer noch so ein Teil rumfliegen haben sollte, dann habe ich definitiv Interesse... Ich habe es auch in die Teilebörse geschrieben!
VG
Kay
Also wenn einer noch so ein Teil rumfliegen haben sollte, dann habe ich definitiv Interesse... Ich habe es auch in die Teilebörse geschrieben!
VG
Kay
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Re: Kurzes Vergnügen
Wenn sich keiner meldet kannst meinen um 12€ haben. Ist noch neu und war noch nie eingebaut
Rüste gerade auf Flysky Funke um..
Gruß Hans
Rüste gerade auf Flysky Funke um..
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Re: Kurzes Vergnügen
Könnte Dir auch einen anbieten,
nicht ganz neu, aber nur ca. 1 Stunde benutzt.
Der ist kurz in meinem 250er GPS "Racer" geflogen,
bevor ich auf Taranis umbaute.
Evtl. macht es auch Sinn, den Umbau, wie Hans es macht zu bedenken.
Die Funke ist sicher besser als die originale, und recht günstig.
nicht ganz neu, aber nur ca. 1 Stunde benutzt.
Der ist kurz in meinem 250er GPS "Racer" geflogen,
bevor ich auf Taranis umbaute.
Evtl. macht es auch Sinn, den Umbau, wie Hans es macht zu bedenken.
Die Funke ist sicher besser als die originale, und recht günstig.
Grüße,
Andreas
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Re: Kurzes Vergnügen
So,
nochmal vielen Dank an alle, die mich sowohl mit ihren Erfahrungen, ihrem Wissen als auch mental unterstützt haben.
Das gute Stück fliegt wieder.
Soweit ich das beurteilen kann, tut es das nun sogar ruhiger und besser als zuvor.
Im Zuge der Reparatur hatte ich u.a. die Parameter noch einmal überarbeitet und muss nun nur noch die abschließende Konfiguration (mit Kamera und Gimbal) testen.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start ins neue Jahr!
Viele Grüße
Kay
nochmal vielen Dank an alle, die mich sowohl mit ihren Erfahrungen, ihrem Wissen als auch mental unterstützt haben.
Das gute Stück fliegt wieder.
Soweit ich das beurteilen kann, tut es das nun sogar ruhiger und besser als zuvor.
Im Zuge der Reparatur hatte ich u.a. die Parameter noch einmal überarbeitet und muss nun nur noch die abschließende Konfiguration (mit Kamera und Gimbal) testen.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start ins neue Jahr!
Viele Grüße
Kay
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Re: Kurzes Vergnügen
Denk daran, das mit Gimbal und Kamera der Kopter um einiges schwerer wird: Sprich Flugeigenschaften gehen Richtung "Bleiernde" Ente, Sinkgeschwindigkeit Richtung Backstein....
Gruß Dirk
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Re: Kurzes Vergnügen
Ja, danke für den Hinweis.
Ich hatte aber jetzt schon so viel Gewicht drangehängt wie ging, um das quasi zu simulieren.
VG
Kay
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich hatte aber jetzt schon so viel Gewicht drangehängt wie ging, um das quasi zu simulieren.
VG
Kay
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Re: Kurzes Vergnügen
Hallo alle miteinander,
ersteinmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr seid ebenso gut reingekommen wie ich.
Meine CX bleibt allerdings bedauerlicherweise erstmal mein Sorgenkind.
So ganz erklären kann ich es mir nicht. Ich hatte wie beschrieben alles neu aufgesetzt, kalibriert und bin geflogen.
GPS habe ich unter die Kuppel geklebt und mit ALU von unten abgeschirmt
Den Kompass habe ich wieder in den DOM geklebt und ordentlich fixiert
Powermodul installiert
Firmware 3.2.1 aufgespielt
Parameter von Hans aufgespielt und Sinkgeschwindigkeit noch etwas runtergesetzt, sowie einen Geofence 100/100 eingestellt, sowie das Powermodul konfiguriert
Den MPU6K Wert habe ich (nachdem 8, 10, 12 und 20 mich nicht glücklich gemacht haben) auf 30 gesetzt.
Original DJI 9450 Props drangechraubt.
Danach flog (und fliegt) das gute Stück eigentlich Bombe und genauso wie ich es mir vorgstellt habe. Ich habe leider keine Möglichkeit ein Video reinzustellen, aber Sowohl POS Hold, als auch RTL und CIRCLE funktionieren einwandfrei, sauber und butterweich. RTL bei geringer Spannung hat ebenso geklappt.
Nach einigen erfolgreichen Flügen wollte ich am Freitag bei bestem Wetter nur mal kurz fliegen gehen.
Nun zu meinem Problem:
Um den Geofence auszuprobieren bin ich dann einfach mal mit der dritten Akkuladung geradeaus davon geflogen.
Funktioniert hat das bedauerlicherweise nicht, bzw. der Geofence scheint nicht ausgelöst zu haben, sondern der Kopter hat in einer Entfernung von ca. 300m mit einiger Vorwärtsgeschwindigkeit (soweit ich das sehen konnte) den Acker umgepfügt und muss dabei noch in einen Zaun geflogen sein.
Glücklicherweise ist mit Ausnahme einer Schraubenaufnahme und einiger äußerer Verbindungskabel zum Gimbal nichts kaputt gegangen bei diesem Crash (was mich echt! gewundert hat). Nach ca. einer Stunde herumwaten auf dem matschigen Acker hatte ich dann auch Gimbal und Kamera wiedergefunden (ohne letztere hätte ich mich echt nicht nach Hause trauen dürfen ... war ein Weihnachtsgeschenk meiner Frau, die dem Hobby sowieso recht skeptisch gegenüber steht).
Hab mich schonmal mit Fandi kurzgeschlossen und würde mich freuen, wenn Ihr auch mal einen Blick auf das LOG und die PARAMETER werfen könntet. Vielleicht seht ihr ja mehr.
Viele Grüße
Kay
ersteinmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr seid ebenso gut reingekommen wie ich.
Meine CX bleibt allerdings bedauerlicherweise erstmal mein Sorgenkind.
So ganz erklären kann ich es mir nicht. Ich hatte wie beschrieben alles neu aufgesetzt, kalibriert und bin geflogen.
GPS habe ich unter die Kuppel geklebt und mit ALU von unten abgeschirmt
Den Kompass habe ich wieder in den DOM geklebt und ordentlich fixiert
Powermodul installiert
Firmware 3.2.1 aufgespielt
Parameter von Hans aufgespielt und Sinkgeschwindigkeit noch etwas runtergesetzt, sowie einen Geofence 100/100 eingestellt, sowie das Powermodul konfiguriert
Den MPU6K Wert habe ich (nachdem 8, 10, 12 und 20 mich nicht glücklich gemacht haben) auf 30 gesetzt.
Original DJI 9450 Props drangechraubt.
Danach flog (und fliegt) das gute Stück eigentlich Bombe und genauso wie ich es mir vorgstellt habe. Ich habe leider keine Möglichkeit ein Video reinzustellen, aber Sowohl POS Hold, als auch RTL und CIRCLE funktionieren einwandfrei, sauber und butterweich. RTL bei geringer Spannung hat ebenso geklappt.
Nach einigen erfolgreichen Flügen wollte ich am Freitag bei bestem Wetter nur mal kurz fliegen gehen.
Nun zu meinem Problem:
Um den Geofence auszuprobieren bin ich dann einfach mal mit der dritten Akkuladung geradeaus davon geflogen.
Funktioniert hat das bedauerlicherweise nicht, bzw. der Geofence scheint nicht ausgelöst zu haben, sondern der Kopter hat in einer Entfernung von ca. 300m mit einiger Vorwärtsgeschwindigkeit (soweit ich das sehen konnte) den Acker umgepfügt und muss dabei noch in einen Zaun geflogen sein.
Glücklicherweise ist mit Ausnahme einer Schraubenaufnahme und einiger äußerer Verbindungskabel zum Gimbal nichts kaputt gegangen bei diesem Crash (was mich echt! gewundert hat). Nach ca. einer Stunde herumwaten auf dem matschigen Acker hatte ich dann auch Gimbal und Kamera wiedergefunden (ohne letztere hätte ich mich echt nicht nach Hause trauen dürfen ... war ein Weihnachtsgeschenk meiner Frau, die dem Hobby sowieso recht skeptisch gegenüber steht).
Hab mich schonmal mit Fandi kurzgeschlossen und würde mich freuen, wenn Ihr auch mal einen Blick auf das LOG und die PARAMETER werfen könntet. Vielleicht seht ihr ja mehr.
Viele Grüße
Kay
- Dateianhänge
-
- 2016-12-26_RB_CALIB.param
- PARAMETER
- (5.6 KiB) 417-mal heruntergeladen
-
- 16-12-30_20-07-36_2.bin
- LOG
- (135.61 KiB) 404-mal heruntergeladen
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Re: Kurzes Vergnügen
Ich meine, zumindest habe ich das bei meinem CX so Empfunden (trau mich noch nicht soooo weit weg zu fliegen) das der Geofence erst eingreift wenn du über die max. Entfernung hinausfliegst Und ! einen neuen Steuerbefehl gibst.
Sprich, ich bin wie du geradeaus geflogen, auch wie du über die eingestellte Grenze und er ist erst in den Geofence Modus gegangen nachdem ich aufgehört hatte geradeaus zu fliegen obwohl ich schon weit über der eingestellten Grenze war. Ich wollte dann, weil er mir zu weit weg war Manuel zurückfliegen und erst da griff die Automatik dann ein.
Habe den Eindruck das anstehende Befehle -nacheinander- abgearbeitet werden und solange du über die Funke einen Befehl anstehen lässt, scheint der 2. Befehl nämlich der Geofence Befehl in der 2. Position in Wartestellung zu stehen und der wird abgearbeitet wenn der Befehl deiner Funke abfällt sprich du das Gas wegnimmst oder die Richtung änderst.
Wie gesagt war das mein Eindruck. Vielleicht kann das jemend bestätigen oder wiederlegen.
Sprich, ich bin wie du geradeaus geflogen, auch wie du über die eingestellte Grenze und er ist erst in den Geofence Modus gegangen nachdem ich aufgehört hatte geradeaus zu fliegen obwohl ich schon weit über der eingestellten Grenze war. Ich wollte dann, weil er mir zu weit weg war Manuel zurückfliegen und erst da griff die Automatik dann ein.
Habe den Eindruck das anstehende Befehle -nacheinander- abgearbeitet werden und solange du über die Funke einen Befehl anstehen lässt, scheint der 2. Befehl nämlich der Geofence Befehl in der 2. Position in Wartestellung zu stehen und der wird abgearbeitet wenn der Befehl deiner Funke abfällt sprich du das Gas wegnimmst oder die Richtung änderst.
Wie gesagt war das mein Eindruck. Vielleicht kann das jemend bestätigen oder wiederlegen.
Gruß Sven
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Re: Kurzes Vergnügen
Hallo,
also ich habe mal Dein Log File genauer betrachtet. Da ist etwas mit dem I2C Port nicht i.O.
Am I2C Port hängt übrigens der Kompass beim CX20.
Hier mal die kompllette Auswertung im Klartext:
...........................................................
APM Log File Analiser v2.2.2.1
Log FileName: C:\16-12-30_20-07-36_2.log
Ardu Version: V3.2.1 Build: (41f1328d)
Ardu Type: APM:Copter
FC Version: 0
FC Frequency: 100Hz
Frame Type: X
Data Found in APM Log File:-
GPS, CTUN, PM, CURR, NTUN, MSG, ATT, MODE, EV, DU32, ERR
Data NOT Found in APM Log File:-
IMU, ATUN, ATDE, MOT, OF, MAG, CMD, INAV, STRT, D16, DU16, D32, DFLT, PID, CAM, GPS2, IMU2, IMU3, MAG2, MAG3, AHR2, EKF1, EKF2, EKF3, EKF4, TERR, UBX1, UBX2, RCIN, RCOU, BARO, POWR, RAD, SIM
FAILSAFE SETTINGS:
Main Battery = Activated at 10 volts or 400 mAH, with RTL
Ground Control = Activated, with always RTL
Receiver = Activated at 975 PWM with always RTL
GEO Fence = Activated on Altitude of 100 & Circle Radius 100 meters
GEO Action = RTL or Land
GEO Margin = 5 meters
PARAMETER ISSUES:-
ARMING_CHECK = 0
Warning: Pre-Arming Check is not Active (0=Off & 1=Fully On)
RTL_LOIT_TIME = 2500
Warning: Return to Launch Loiter Time is less than 5 seconds (Value in ms)
TUNE = 0
Information: CH6 Tuning is Disabled
WARNING: Curruption Of FMT Lines Detected!
WARNING: the Analyzer tried to handle them.
WARNING: This is a v3.2 firmware issue that has been reported!
06/01/1980 - 000330: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000330: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
06/01/1980 - 000331: Armed
Limited Data Available - Mode Ignored
06/01/1980 - 000332: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000332: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
30/12/2016 14:55:44 - 000334: Take Off
30/12/2016 14:55:44 - 000334: Mode Time Changed to 30/12/2016 14:55:44
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: Home is Set
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Simple Mode is Disabled
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: RC Pre-Arm checks have been completed.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: All Pre-Arm checks have been completed.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: USB is NOT Connected.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH7 Switch is Centred.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH7 function: Disabled
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH8 Switch is Centred.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH8 function: Disabled
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Auto Mode is waiting for Throttle.
30/12/2016 14:55:50 - 000464: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:55:50 - 000464: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:56:00 - 000731: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:00 - 000731: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 9 ~ 29 12 ~ 26 0.10 ~ 0.06 89.10 ~ 292.31 11 1.32 N/A
Avg 4 ~ 13 5 ~ 11 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 10 1.26 ~~~
Min -3 ~ -10 0 ~ 0 N/A ~ N/A 0.13 ~ 0.44 10 1.26 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 21 seconds, 0:21
Stabilize Flight Time (Total)= 21 seconds, 0:21
30/12/2016 14:56:05 - 000860: Mode Changed to RTL
30/12/2016 14:56:05 - 000860: Mode Initialised at 51.4464411 6.9225132 Alt: 9.04 Spd:11.78
30/12/2016 14:56:05 - 000861: FENCE ERROR: Circular fence breached.
30/12/2016 14:56:10 - 001054:I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:10 - 001054:I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:56:11 - 001113: SET_SIMPLE_ON
30/12/2016 14:56:12 - 001128: Simple Mode is On
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 14 ~ 45 17 ~ 38 0.16 ~ 0.10 247.40 ~ 811.67 11 1.26 N/A
Avg 11 ~ 36 15 ~ 33 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 11 1.26 ~~~
Min 9 ~ 29 12 ~ 26 N/A ~ N/A 91.42 ~ 299.94 11 1.26 N/A
RTL Flight Time (Session)= 10 seconds, 0:10
RTL Flight Time (Total)= 10 seconds, 0:10
30/12/2016 14:56:15 - 001239: Mode Changed to Land
30/12/2016 14:56:15 - 001239: Mode Initialised at 51.4475663 6.9210888 Alt: 8.98 Spd:17.29
30/12/2016 14:56:15 - 001240: FENCE ERROR: Circular fence breached.
30/12/2016 14:56:20 - 001428: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:20 - 001428: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 10 ~ 32 18 ~ 40 0.06 ~ 0.04 298.53 ~ 979.42 11 1.31 N/A
Avg 5 ~ 16 11 ~ 24 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 10 1.26 ~~~
Min 3 ~ 9 1 ~ 2 N/A ~ N/A 250.77 ~ 822.74 10 1.26 N/A
Land Flight Time (Session)= 5 seconds, 0:05
Land Flight Time (Total)= 5 seconds, 0:05
30/12/2016 14:56:20 - 001436: Mode Changed to Stabilize
30/12/2016 14:56:20 - 001436: Mode Initialised at 51.4480469 6.9208677 Alt: 2.91 Spd:0.96
30/12/2016 14:56:20 - 001437: SET_SIMPLE_OFF
30/12/2016 14:56:21 - 001458: Simple Mode is Disabled
30/12/2016 14:56:29 - 001690: LAND_COMPLETE_MAYBE
30/12/2016 14:56:30 - 001704: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:30 - 001704: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 3 ~ 9 1 ~ 2 0.00 ~ 0.00 298.53 ~ 979.42 11 1.86 N/A
Avg 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 9 1.56 ~~~
Min 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A 297.54 ~ 976.17 8 1.26 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 10 seconds, 0:10
Stabilize Flight Time (Total)= 31 seconds, 0:31
Warning: Less than 9 Satellites was detected during this mode.
30/12/2016 14:56:30 - 001718: Mode Changed to Land
30/12/2016 14:56:30 - 001718: Mode Initialised at 51.448047 6.9208821 Alt: 2.84 Spd:0.13
30/12/2016 14:56:30 - 001719: FENCE ERROR: Circular fence breached.
30/12/2016 14:56:40 - 002072: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:40 - 002072: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:56:50 - 002441: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:50 - 002441: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:00 - 002812: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:00 - 002812: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:06 - 003029: LAND_COMPLETE_MAYBE
30/12/2016 14:57:07 - 003060: Landed
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 4 ~ 13 1 ~ 2 0.02 ~ 0.01 298.05 ~ 977.85 10 1.86 N/A
Avg 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 9 1.63 ~~~
Min 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A 293.68 ~ 963.51 8 1.53 N/A
Land Flight Time (Session)= 36 seconds, 0:36
Land Flight Time (Total)= 41 seconds, 0:41
Warning: Less than 9 Satellites was detected during this mode.
30/12/2016 14:57:10 - 003183: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:10 - 003183: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:20 - 003555: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:20 - 003555: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:30 - 003926: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:30 - 003926: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Overall Flight Summary:
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop
Max 14 ~ 45 18 ~ 40 0.34 ~ 0.21 298.53 ~ 979.42 11 1.86
Avg 0 ~ 0 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 10 1.47
Min 0 ~ 0 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 9 1.26
Flight Controller Performance Summary:
Freq(Hz) LongLoops(%) LongLoop(ms) Analyser Evaluation
Avg 100 3.74 11.84 Normal
Information: Non-Default HW Frequency detected, Analyser Evaluation may be effected.
Power Summary:
Battery(V) Vcc(V) Current(A) Cap(mAh) Used Cap(mAh) Eff(mA/mim) Max Fly 80%(mins)
Max 12.12 5.36 53.27 3000 310 N/A N/A
Min 9.40 5.29 0.01 2690 N/A N/A N/A
Overall Flight Time = 83 seconds, 1:23
*** Vibration Analysis has been removed from v2.2 onwards, you should now
*** review the "Vibration Graph" instead to understand your levels of vibration.
................................................................................................
Ich habe mal einge Stellen (nicht alle) markiert, wo Probleme entstanden sind.
Zum Geo Fence.
Die genaue Erklärung zum Geo Fence Verhalten findest Du hier
Mutmaßungen bringen hier nichts, da es sehr wichtig ist, dass man weiß was im Falle eine Geofence Falls passiert und wie man sich dann verhält.
Beim ersten Bruch des Fence hat er ein RTL eingeleitet. Dann beim 2. wollte er nur noch landen wie auch beim 3..
Siehe Grafik: Many Greetz
Baumi
also ich habe mal Dein Log File genauer betrachtet. Da ist etwas mit dem I2C Port nicht i.O.
Am I2C Port hängt übrigens der Kompass beim CX20.
Hier mal die kompllette Auswertung im Klartext:
...........................................................
APM Log File Analiser v2.2.2.1
Log FileName: C:\16-12-30_20-07-36_2.log
Ardu Version: V3.2.1 Build: (41f1328d)
Ardu Type: APM:Copter
FC Version: 0
FC Frequency: 100Hz
Frame Type: X
Data Found in APM Log File:-
GPS, CTUN, PM, CURR, NTUN, MSG, ATT, MODE, EV, DU32, ERR
Data NOT Found in APM Log File:-
IMU, ATUN, ATDE, MOT, OF, MAG, CMD, INAV, STRT, D16, DU16, D32, DFLT, PID, CAM, GPS2, IMU2, IMU3, MAG2, MAG3, AHR2, EKF1, EKF2, EKF3, EKF4, TERR, UBX1, UBX2, RCIN, RCOU, BARO, POWR, RAD, SIM
FAILSAFE SETTINGS:
Main Battery = Activated at 10 volts or 400 mAH, with RTL
Ground Control = Activated, with always RTL
Receiver = Activated at 975 PWM with always RTL
GEO Fence = Activated on Altitude of 100 & Circle Radius 100 meters
GEO Action = RTL or Land
GEO Margin = 5 meters
PARAMETER ISSUES:-
ARMING_CHECK = 0
Warning: Pre-Arming Check is not Active (0=Off & 1=Fully On)
RTL_LOIT_TIME = 2500
Warning: Return to Launch Loiter Time is less than 5 seconds (Value in ms)
TUNE = 0
Information: CH6 Tuning is Disabled
WARNING: Curruption Of FMT Lines Detected!
WARNING: the Analyzer tried to handle them.
WARNING: This is a v3.2 firmware issue that has been reported!
06/01/1980 - 000330: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000330: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
06/01/1980 - 000331: Armed
Limited Data Available - Mode Ignored
06/01/1980 - 000332: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000332: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
30/12/2016 14:55:44 - 000334: Take Off
30/12/2016 14:55:44 - 000334: Mode Time Changed to 30/12/2016 14:55:44
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: Home is Set
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Simple Mode is Disabled
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: RC Pre-Arm checks have been completed.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: All Pre-Arm checks have been completed.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: APM Information: USB is NOT Connected.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH7 Switch is Centred.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH7 function: Disabled
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH8 Switch is Centred.
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Rx Information: CH8 function: Disabled
30/12/2016 14:55:46 - 000357: Auto Mode is waiting for Throttle.
30/12/2016 14:55:50 - 000464: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:55:50 - 000464: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:56:00 - 000731: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:00 - 000731: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 9 ~ 29 12 ~ 26 0.10 ~ 0.06 89.10 ~ 292.31 11 1.32 N/A
Avg 4 ~ 13 5 ~ 11 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 10 1.26 ~~~
Min -3 ~ -10 0 ~ 0 N/A ~ N/A 0.13 ~ 0.44 10 1.26 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 21 seconds, 0:21
Stabilize Flight Time (Total)= 21 seconds, 0:21
30/12/2016 14:56:05 - 000860: Mode Changed to RTL
30/12/2016 14:56:05 - 000860: Mode Initialised at 51.4464411 6.9225132 Alt: 9.04 Spd:11.78
30/12/2016 14:56:05 - 000861: FENCE ERROR: Circular fence breached.
30/12/2016 14:56:10 - 001054:I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:10 - 001054:I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:56:11 - 001113: SET_SIMPLE_ON
30/12/2016 14:56:12 - 001128: Simple Mode is On
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 14 ~ 45 17 ~ 38 0.16 ~ 0.10 247.40 ~ 811.67 11 1.26 N/A
Avg 11 ~ 36 15 ~ 33 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 11 1.26 ~~~
Min 9 ~ 29 12 ~ 26 N/A ~ N/A 91.42 ~ 299.94 11 1.26 N/A
RTL Flight Time (Session)= 10 seconds, 0:10
RTL Flight Time (Total)= 10 seconds, 0:10
30/12/2016 14:56:15 - 001239: Mode Changed to Land
30/12/2016 14:56:15 - 001239: Mode Initialised at 51.4475663 6.9210888 Alt: 8.98 Spd:17.29
30/12/2016 14:56:15 - 001240: FENCE ERROR: Circular fence breached.
30/12/2016 14:56:20 - 001428: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:20 - 001428: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 10 ~ 32 18 ~ 40 0.06 ~ 0.04 298.53 ~ 979.42 11 1.31 N/A
Avg 5 ~ 16 11 ~ 24 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 10 1.26 ~~~
Min 3 ~ 9 1 ~ 2 N/A ~ N/A 250.77 ~ 822.74 10 1.26 N/A
Land Flight Time (Session)= 5 seconds, 0:05
Land Flight Time (Total)= 5 seconds, 0:05
30/12/2016 14:56:20 - 001436: Mode Changed to Stabilize
30/12/2016 14:56:20 - 001436: Mode Initialised at 51.4480469 6.9208677 Alt: 2.91 Spd:0.96
30/12/2016 14:56:20 - 001437: SET_SIMPLE_OFF
30/12/2016 14:56:21 - 001458: Simple Mode is Disabled
30/12/2016 14:56:29 - 001690: LAND_COMPLETE_MAYBE
30/12/2016 14:56:30 - 001704: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:30 - 001704: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 3 ~ 9 1 ~ 2 0.00 ~ 0.00 298.53 ~ 979.42 11 1.86 N/A
Avg 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 9 1.56 ~~~
Min 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A 297.54 ~ 976.17 8 1.26 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 10 seconds, 0:10
Stabilize Flight Time (Total)= 31 seconds, 0:31
Warning: Less than 9 Satellites was detected during this mode.
30/12/2016 14:56:30 - 001718: Mode Changed to Land
30/12/2016 14:56:30 - 001718: Mode Initialised at 51.448047 6.9208821 Alt: 2.84 Spd:0.13
30/12/2016 14:56:30 - 001719: FENCE ERROR: Circular fence breached.
30/12/2016 14:56:40 - 002072: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:40 - 002072: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:56:50 - 002441: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:56:50 - 002441: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:00 - 002812: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:00 - 002812: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:06 - 003029: LAND_COMPLETE_MAYBE
30/12/2016 14:57:07 - 003060: Landed
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 4 ~ 13 1 ~ 2 0.02 ~ 0.01 298.05 ~ 977.85 10 1.86 N/A
Avg 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 9 1.63 ~~~
Min 3 ~ 9 0 ~ 0 N/A ~ N/A 293.68 ~ 963.51 8 1.53 N/A
Land Flight Time (Session)= 36 seconds, 0:36
Land Flight Time (Total)= 41 seconds, 0:41
Warning: Less than 9 Satellites was detected during this mode.
30/12/2016 14:57:10 - 003183: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:10 - 003183: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:20 - 003555: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:20 - 003555: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
30/12/2016 14:57:30 - 003926: I2C Error: At least one I2C error has been detected.
30/12/2016 14:57:30 - 003926: I2C Error: Current Value of PM Parameter PM_INSErr is 1
Overall Flight Summary:
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop
Max 14 ~ 45 18 ~ 40 0.34 ~ 0.21 298.53 ~ 979.42 11 1.86
Avg 0 ~ 0 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 10 1.47
Min 0 ~ 0 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 9 1.26
Flight Controller Performance Summary:
Freq(Hz) LongLoops(%) LongLoop(ms) Analyser Evaluation
Avg 100 3.74 11.84 Normal
Information: Non-Default HW Frequency detected, Analyser Evaluation may be effected.
Power Summary:
Battery(V) Vcc(V) Current(A) Cap(mAh) Used Cap(mAh) Eff(mA/mim) Max Fly 80%(mins)
Max 12.12 5.36 53.27 3000 310 N/A N/A
Min 9.40 5.29 0.01 2690 N/A N/A N/A
Overall Flight Time = 83 seconds, 1:23
*** Vibration Analysis has been removed from v2.2 onwards, you should now
*** review the "Vibration Graph" instead to understand your levels of vibration.
................................................................................................
Ich habe mal einge Stellen (nicht alle) markiert, wo Probleme entstanden sind.
Zum Geo Fence.
Die genaue Erklärung zum Geo Fence Verhalten findest Du hier
Mutmaßungen bringen hier nichts, da es sehr wichtig ist, dass man weiß was im Falle eine Geofence Falls passiert und wie man sich dann verhält.
Beim ersten Bruch des Fence hat er ein RTL eingeleitet. Dann beim 2. wollte er nur noch landen wie auch beim 3..
Siehe Grafik: Many Greetz
Baumi
Runter kommen sie immer
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Re: Kurzes Vergnügen
So ein Verhalten kann ich nicht bei mir beobachten.
Ich bin schon selber öfter in das Fence geflogen, da ich es aus Sicherheit niedrig eingestellt hatte.
Als ich mal vergas das ich es "nur" auf 800m eingestellt hatte, und eigentlich mal die Taranis ausreizen wollte,
wunderte ich mich, das ich wie vor eine Wand geflogen bin, zu erst wunderte ich mich noch das die Perspektive des FPV sich änderte,
da ist er wohl auf die Rückflughöhe gestiegen.
Immer hat er brav meine Nähe gesucht, den Rückflug kann man wohl nur durch umschalten des Flugmode beenden.
Ich hatte mir die LOG´s ja schon mal angesehen, einen echten Fehler konnte ich da nicht erkennen,
ich hätte da noch den Kompass in Verdacht, aber ohne Beleg dafür...??
Ich bin schon selber öfter in das Fence geflogen, da ich es aus Sicherheit niedrig eingestellt hatte.
Als ich mal vergas das ich es "nur" auf 800m eingestellt hatte, und eigentlich mal die Taranis ausreizen wollte,
wunderte ich mich, das ich wie vor eine Wand geflogen bin, zu erst wunderte ich mich noch das die Perspektive des FPV sich änderte,
da ist er wohl auf die Rückflughöhe gestiegen.
Immer hat er brav meine Nähe gesucht, den Rückflug kann man wohl nur durch umschalten des Flugmode beenden.
Ich hatte mir die LOG´s ja schon mal angesehen, einen echten Fehler konnte ich da nicht erkennen,
ich hätte da noch den Kompass in Verdacht, aber ohne Beleg dafür...??
Grüße,
Andreas
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Re: Kurzes Vergnügen
@Baumi:
wie bekommst Du so eine Auswertung hin?
ich habe händisch gesucht, aber den I2C nicht gesehen.
Aber mit I2C Error wird ein Schuh draus.
So wie ich das sehe, lag der Kopter bei der 3. Geo-Fence Aktion schon auf dem Boden,
die Baro_Alt Linie sieht danach aus.
Die GPS_Alt Linie schwingt ja noch unten über, wahrscheinlich lag der Kopter hier auf dem Kopf,
die Annäherung an die Baro Linie kam ja erst später.
wie bekommst Du so eine Auswertung hin?
ich habe händisch gesucht, aber den I2C nicht gesehen.
Aber mit I2C Error wird ein Schuh draus.
So wie ich das sehe, lag der Kopter bei der 3. Geo-Fence Aktion schon auf dem Boden,
die Baro_Alt Linie sieht danach aus.
Die GPS_Alt Linie schwingt ja noch unten über, wahrscheinlich lag der Kopter hier auf dem Kopf,
die Annäherung an die Baro Linie kam ja erst später.
Grüße,
Andreas
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Re: Kurzes Vergnügen
Hallo Andreas und auch an die User, die das von mir vor einigen Monaten vorgestellte Tool noch nicht kennen -oder es damals für unnütz erachtet haben
Link im Forum: http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=11&t=2233
Link zum direkten Download: https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1451130192
Many Greetz
Baumi
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Baumi
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Re: Kurzes Vergnügen
Danke, direkt mal installiert,
habe ich damals wohl nicht mitbekommen.
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Andreas
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Re: Kurzes Vergnügen
in Baumis text steht noch was von simple mode = on.
simple mode in verbindung mit fehlerhaftem Kompass oder i2c Bus ist tödlich.
evtl ist nur der Stecker vom Kompass nicht richtig drin?
hatte sowas auch mal, aber sofort bemerkt, bevor ich ihn bestromt hatte.
viele Grüße,
Fabian
simple mode in verbindung mit fehlerhaftem Kompass oder i2c Bus ist tödlich.
evtl ist nur der Stecker vom Kompass nicht richtig drin?
hatte sowas auch mal, aber sofort bemerkt, bevor ich ihn bestromt hatte.
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Re: Kurzes Vergnügen
Erstmal danke für die Infos. Ich werde den Kompass und die Kabel mal checken.
Allerdings bin ich nach dem Niedergang nochmal aufgestiegen und habe ein RTL ausprobiert. Das funktionierte tadellos. Der Kopter hat sich wie gewohnt gedreht und ist am Startpunkt gelandet.
Simple Mode ist meiner Erinnerung nach bei RTL aktiviert.
Ich kann mich nicht erinnern, das aktiviert zu haben. Muss das so, oder kann das das Problem sein?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Allerdings bin ich nach dem Niedergang nochmal aufgestiegen und habe ein RTL ausprobiert. Das funktionierte tadellos. Der Kopter hat sich wie gewohnt gedreht und ist am Startpunkt gelandet.
Simple Mode ist meiner Erinnerung nach bei RTL aktiviert.
Ich kann mich nicht erinnern, das aktiviert zu haben. Muss das so, oder kann das das Problem sein?
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Re: Kurzes Vergnügen
Ich habe den LOG des erwähnten 2. Aufstieg auch hier,
da sind auch viele I2C Error´s drin, die habe ich dank Baumi´s Tool jetzt schnell gesehen.
Vielleicht lädt Kay den noch mal für alle hoch.
Interessant, das es da keine Probleme gab.
Bei einem 3. Flug, der vor dem Crash Flug war sind dagegen keine I2C Fehler
da sind auch viele I2C Error´s drin, die habe ich dank Baumi´s Tool jetzt schnell gesehen.
Vielleicht lädt Kay den noch mal für alle hoch.
Interessant, das es da keine Probleme gab.
Bei einem 3. Flug, der vor dem Crash Flug war sind dagegen keine I2C Fehler
Grüße,
Andreas
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Re: Kurzes Vergnügen
So ich geh dann mal kotzen...
Beim Überprüfen der Kabel ist mir der Kompassstecker am APM abgebrochen.
Hab versucht, die Kabel anzulöten und zu fixieren. jetzt scheint der APM komplett hinüber.
Wenn jemand einen für kleines Geld über hat, dann würde ich mich über ein Angebot freuen. Meine Lust an dem Teil rumzuschrauben schwindet merklich. Vielleicht baue ich ja um auf APM 2.6 aber vielleicht ist das Ding doch das Falsche für mich. Hab das Gefühl da echt schon zu viel Geld reingebuttert zu haben.
Fuck
Beim Überprüfen der Kabel ist mir der Kompassstecker am APM abgebrochen.
Hab versucht, die Kabel anzulöten und zu fixieren. jetzt scheint der APM komplett hinüber.
Wenn jemand einen für kleines Geld über hat, dann würde ich mich über ein Angebot freuen. Meine Lust an dem Teil rumzuschrauben schwindet merklich. Vielleicht baue ich ja um auf APM 2.6 aber vielleicht ist das Ding doch das Falsche für mich. Hab das Gefühl da echt schon zu viel Geld reingebuttert zu haben.
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Re: Kurzes Vergnügen
Dann mal schnell ein neues APM aus D. bestellen: http://www.ebay.de/itm/142109902476?_tr ... EBIDX%3AIT
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Re: Kurzes Vergnügen
Ja, danke!
War gestern Abend strengstens frustriert und werde mir die Sache mit etwas Abstand nochmal ansehen.
War vielleicht auch einfach ein bisschen spät gestern.
War gestern Abend strengstens frustriert und werde mir die Sache mit etwas Abstand nochmal ansehen.
War vielleicht auch einfach ein bisschen spät gestern.
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Re: Kurzes Vergnügen
Abstand war gut...
Im Trockendock scheint jetzt erstmal doch wieder alles zu laufen ...
Ich muss beim Anschließen irgendetwas falsch verdrahtet haben.
Kompasskabel angelötet
Schraubenaufnahme geklebt
Werde jetzt noch den frisch angekommenen LC Filter am 12V Ausgang einbinden und weiter berichten.
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Im Trockendock scheint jetzt erstmal doch wieder alles zu laufen ...
Ich muss beim Anschließen irgendetwas falsch verdrahtet haben.
Kompasskabel angelötet
Schraubenaufnahme geklebt
Werde jetzt noch den frisch angekommenen LC Filter am 12V Ausgang einbinden und weiter berichten.
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Re: Kurzes Vergnügen
Thema schon erledigt (durch das verlöten)? Wenn nicht:
Schreib mir mal eine PM... Ich kann mal nachschauen, ob ich dir mit der oberen Platine weiterhelfen kann. Probiere einmal vorsichtig!!!! die 2 Platinen voneinander zu trennen. Sie sind nur gesteckt. Vorsichtig deshalb, da du nicht der Erste wärst, welchem beim auseinander ziehen, Pins von der Platine im Stecker auf der Gegenseite hängen bleiben, weil Sie auf der anderen Seite abgerissen wurden.
Schreib mir mal eine PM... Ich kann mal nachschauen, ob ich dir mit der oberen Platine weiterhelfen kann. Probiere einmal vorsichtig!!!! die 2 Platinen voneinander zu trennen. Sie sind nur gesteckt. Vorsichtig deshalb, da du nicht der Erste wärst, welchem beim auseinander ziehen, Pins von der Platine im Stecker auf der Gegenseite hängen bleiben, weil Sie auf der anderen Seite abgerissen wurden.
Gruß Dirk