CX-20 extrem unruhig
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CX-20 extrem unruhig
Hallo, liebe Leute, ich gebe zu, ich bin auch kurz vorm Hinschmeissen.
Seit einem Absturz im Sommer letzten Jahres versuche ich zu verstehen warum mein CX-20 nicht fliegen will und abdriftet oder ruckartige Bewegungen macht.
Nun habe ich es geschafft einen Log-File aus dem MissionPlanner zu locken und wollte mal anfragen ob da jemand einen Blick drauf werfen kann und irgendwas sieht, was auf irgendetwas schliessen kann warum der Vogel alles nur nicht ruhig am Himmel schweben kann.
Ich wäre dafür sehr sehr dankbar. Ich weiss nicht wieviel Stunden ich schon in der Fehlersuche investiert habe.
Grüße aus Kiel, Ingo
Seit einem Absturz im Sommer letzten Jahres versuche ich zu verstehen warum mein CX-20 nicht fliegen will und abdriftet oder ruckartige Bewegungen macht.
Nun habe ich es geschafft einen Log-File aus dem MissionPlanner zu locken und wollte mal anfragen ob da jemand einen Blick drauf werfen kann und irgendwas sieht, was auf irgendetwas schliessen kann warum der Vogel alles nur nicht ruhig am Himmel schweben kann.
Ich wäre dafür sehr sehr dankbar. Ich weiss nicht wieviel Stunden ich schon in der Fehlersuche investiert habe.
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Re: Ich schmeiß mich weg. CX-20 nicht flugfähig in GPS Modes - mein eBay Kleinanzeigen Kauf
Hallo Ingo,
das ist natürlich großer Mist und ich kann den Ärger verstehen.
Was ich nicht verstehe ist, warum er so grottig fliegt.
Leider schreibst Du nicht wirklich, was Du schon gemacht hast, nach dem Crash. Dein Log ist auf den ersten Blick i.O. Die üblichen Kleinigkeiten wie DCM Check und EKF Check lasse ich mal als Fehlerursache aussen vor. Du solltest diese Werte aber trotzdem bitte auf 0 setzen. FUll Paramater Tree > DCM_CHeck = 0 und EKF_Check = 0 . Deine GPS Werte sind Top ! Um 15 Sats und ein HDOP von unter 1,5.
Und nehme bitte mal bei den Failsafe Einstellungen den Haken bei "GCS" raus. Es sei denn Du hast eine Groudstation über Telemetrie verbaut (433MHz Telemetrie für Tower App etc.).
Macht der Copter komische Geräusche ? Motorrasseln ? Motoraussetzer ? Laufen die Motoren gleichmäßig an ?
Sichere doch bitte mal Deine alten Parameter und spiele testeweise meine Parameter von oben ein um zu schauen, wie das Verhalten dann ist.
Hoffe, DU bist da etwas im Thema und weißt wie das geht. Falls nicht, dann bitte NICHT einfach die neuen Paramter hochladen und fliegen. Nach dem hochladen musst Du die Kiste noch klabrieren und die FLightmodes evt. anpassen.
Kalibrieren > http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t237.html
Hier noch eine Möglichkeit > http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t121.html
Ich werde gleich den Beitrag von DIr passend verschieben, denn das scheint eine größere Sache zu sein.
Wenn Du es nicht hinbekommst, dann pack alles in einen Karton, Paketmarke drauf, Rücksendeaufkleber nicht vergessen und schick's her. Habe noch 1,5 Wochen Urlaub mich um das Problemkind zu kümmern
Many Greetz
Baumi
das ist natürlich großer Mist und ich kann den Ärger verstehen.
Was ich nicht verstehe ist, warum er so grottig fliegt.
Leider schreibst Du nicht wirklich, was Du schon gemacht hast, nach dem Crash. Dein Log ist auf den ersten Blick i.O. Die üblichen Kleinigkeiten wie DCM Check und EKF Check lasse ich mal als Fehlerursache aussen vor. Du solltest diese Werte aber trotzdem bitte auf 0 setzen. FUll Paramater Tree > DCM_CHeck = 0 und EKF_Check = 0 . Deine GPS Werte sind Top ! Um 15 Sats und ein HDOP von unter 1,5.
Und nehme bitte mal bei den Failsafe Einstellungen den Haken bei "GCS" raus. Es sei denn Du hast eine Groudstation über Telemetrie verbaut (433MHz Telemetrie für Tower App etc.).
Macht der Copter komische Geräusche ? Motorrasseln ? Motoraussetzer ? Laufen die Motoren gleichmäßig an ?
Sichere doch bitte mal Deine alten Parameter und spiele testeweise meine Parameter von oben ein um zu schauen, wie das Verhalten dann ist.
Hoffe, DU bist da etwas im Thema und weißt wie das geht. Falls nicht, dann bitte NICHT einfach die neuen Paramter hochladen und fliegen. Nach dem hochladen musst Du die Kiste noch klabrieren und die FLightmodes evt. anpassen.
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Hier noch eine Möglichkeit > http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t121.html
Ich werde gleich den Beitrag von DIr passend verschieben, denn das scheint eine größere Sache zu sein.
Wenn Du es nicht hinbekommst, dann pack alles in einen Karton, Paketmarke drauf, Rücksendeaufkleber nicht vergessen und schick's her. Habe noch 1,5 Wochen Urlaub mich um das Problemkind zu kümmern
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Baumi
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Re: CX-20 extrem unruhig
Hallo Baumi,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion!!!!
Mit Blick darauf, dass Du jetzt gerade Zeit für meinen Kopter hast und ich mit den Nerven echt runter bin, tüte ich es gern ein und schicke es zu dir. Mir macht das Kopterfliegen echt Spaß, nur wenn das Erfolgserlebnis auf Dauer ausbleibt und man nur im Dunkeln stochert wirds aberwitzig. Ärgerlicherweise wohne ich in einer Flugverbotszone und darf jedesmal 20min rausfahren um das Flugverhalten zu testen und für 3min Flugfrust grenzt das Ganze an Irrsinn.
Was bisher geschah:
Ich hab den Kopter letztes Jahr im Loiter-Modus landen lassen und wusste nicht, dass die Motoren in diesem Modus nicht abschalten; ein Windstoß, das original Landegestell drunter und er kippt. Ergebnis: zwei ESCs und ein Motor hinüber. Hab einen V2.4 und einen v1.6 ESC sowie ein orig. CX-20 Motor ausgetauscht. ESCs, Kompass und Accelerator/Frame kalibriert. Abflug, ab in die Kaparten und diverse Propeller geschrottet.
Verschiedene Firmware-Versionen und Parameter aus diesem Forum ausprobiert. Nichts half. Dann Kompass und GPS-Modul gegen Beitian BN-880 ausgetauscht und ein wesentlich besseres Frlugverhalten erzielt. Trotzdem Zuckungen und unruhiges Flugverhalten. Übrigens traue ich mich aktuell nur im Loiter-Modus zu fliegen. Die anderen Modi hab ich aussen vor gelassen.
Verbaut ist ein Telemetrie-Modul und aufgespielt Firmware Version 3.2.1 mit Telemetrie Unterstütung. Sowie die optimierten Parameter aus dem Download-Bereich dieses Forums.
Die Kalibrierung habe ich zuletzt immer über das Telemetrie-Modul gemacht, um der USB-Kabelverknotung zu entgehen. Den Kompass in der Pampas kalibriert und jedesmal keine komplette Kugel bepunkten können, weil MissionPlanner schon nach kurzer Zeit den Vorgang beendet. Welchen Haken ich beim Kalibrieren rausnehmen muss, weiss ich nicht genau, die Bezeichnungen in der Software ändern sich ja gelegentlich und vor lauter Bäumen sehe ich manchmal den Wald nicht...
Der Kopter ist zudem mit einem Walkera Gimbal G-2D und einer GitUp Git2 beschwert. Bisher nutze ich den original Akku 2.7 Ah... der sich bisher minimal aufbläht.
Als Ladestation nutze ich einen imax B6AC v2.
Jetzt muss ich schnell zu einem Termin, wollte nur schnell etwas ausführlicher die Lage beschreiben. Schaue später wieder rein.
Nochmals Danke schön für Deine Tipps und dem Rettungsangebot. Wo würde ich den Kopter hinschicken?
More Greetz
Ingo
P.S.
Ich habe schnell noch ein Video auf Youtube hochgeladen in dem Du den Kopter vor der letzten Operation am offenen Herzen sehen kannst. Hatte den Tipp bekommen, die Kabel im Kopter ordentlich zu verlegen und zu binden und das GPS/Kompassmodul mit Alu abzuschirmen. Ein Video nach der Aktion war nicht möglich, weil er danach nicht mir steuerbar war. Abdriften und Hüpfen und hart im Feld mit aufgeweichtem Boden Bruchlandung... wohl ohne Schäden...
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion!!!!
Mit Blick darauf, dass Du jetzt gerade Zeit für meinen Kopter hast und ich mit den Nerven echt runter bin, tüte ich es gern ein und schicke es zu dir. Mir macht das Kopterfliegen echt Spaß, nur wenn das Erfolgserlebnis auf Dauer ausbleibt und man nur im Dunkeln stochert wirds aberwitzig. Ärgerlicherweise wohne ich in einer Flugverbotszone und darf jedesmal 20min rausfahren um das Flugverhalten zu testen und für 3min Flugfrust grenzt das Ganze an Irrsinn.
Was bisher geschah:
Ich hab den Kopter letztes Jahr im Loiter-Modus landen lassen und wusste nicht, dass die Motoren in diesem Modus nicht abschalten; ein Windstoß, das original Landegestell drunter und er kippt. Ergebnis: zwei ESCs und ein Motor hinüber. Hab einen V2.4 und einen v1.6 ESC sowie ein orig. CX-20 Motor ausgetauscht. ESCs, Kompass und Accelerator/Frame kalibriert. Abflug, ab in die Kaparten und diverse Propeller geschrottet.
Verschiedene Firmware-Versionen und Parameter aus diesem Forum ausprobiert. Nichts half. Dann Kompass und GPS-Modul gegen Beitian BN-880 ausgetauscht und ein wesentlich besseres Frlugverhalten erzielt. Trotzdem Zuckungen und unruhiges Flugverhalten. Übrigens traue ich mich aktuell nur im Loiter-Modus zu fliegen. Die anderen Modi hab ich aussen vor gelassen.
Verbaut ist ein Telemetrie-Modul und aufgespielt Firmware Version 3.2.1 mit Telemetrie Unterstütung. Sowie die optimierten Parameter aus dem Download-Bereich dieses Forums.
Die Kalibrierung habe ich zuletzt immer über das Telemetrie-Modul gemacht, um der USB-Kabelverknotung zu entgehen. Den Kompass in der Pampas kalibriert und jedesmal keine komplette Kugel bepunkten können, weil MissionPlanner schon nach kurzer Zeit den Vorgang beendet. Welchen Haken ich beim Kalibrieren rausnehmen muss, weiss ich nicht genau, die Bezeichnungen in der Software ändern sich ja gelegentlich und vor lauter Bäumen sehe ich manchmal den Wald nicht...
Der Kopter ist zudem mit einem Walkera Gimbal G-2D und einer GitUp Git2 beschwert. Bisher nutze ich den original Akku 2.7 Ah... der sich bisher minimal aufbläht.
Als Ladestation nutze ich einen imax B6AC v2.
Jetzt muss ich schnell zu einem Termin, wollte nur schnell etwas ausführlicher die Lage beschreiben. Schaue später wieder rein.
Nochmals Danke schön für Deine Tipps und dem Rettungsangebot. Wo würde ich den Kopter hinschicken?
More Greetz
Ingo
P.S.
Ich habe schnell noch ein Video auf Youtube hochgeladen in dem Du den Kopter vor der letzten Operation am offenen Herzen sehen kannst. Hatte den Tipp bekommen, die Kabel im Kopter ordentlich zu verlegen und zu binden und das GPS/Kompassmodul mit Alu abzuschirmen. Ein Video nach der Aktion war nicht möglich, weil er danach nicht mir steuerbar war. Abdriften und Hüpfen und hart im Feld mit aufgeweichtem Boden Bruchlandung... wohl ohne Schäden...
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Re: CX-20 extrem unruhig
Moinsen Ingo,
na dann hast Du ja schon ganz schön was gemacht und eingelesen hast Du dich anscheinend auch schon gut in das Thema.
Klar steht das Angebot. Kann mir das gute Stück gerne mal vornehmen. Nur eins vorweg. Ein so ausgestatteter CX-20 wird niemals so ruhig fliegen wie auf dem Video, welches ich Gestern im ebay Kleinanzeigen Thread reingestellt habe. Dafür ist das gute Stück einfach nicht ausgelegt. Besonders falls Du mit den Original Props fliegst. Wie fliegt er denn ohne den ganzen Ballast ?
O.K. Du hast Telemetrie verbaut. Hier kommt es lt. Log sehr häufig zu Verbindungsabbrüchen. So einen Fall habe ich grad auch hier. Keine 10 Meter und das Signal ist weg. Das sieht bei Dir ähnlich aus. Ist zwar garantiert nicht der Grund für das miese Flugverhalten aber was ich sehe, das spreche ich an.
Nutzt Du die Originalantennen vom Telemetrie Modul ? Und auch wenn, dann sollte die Reichweite locker bei 100 Metern und mehr sein.
Adresse etc. gerne per PN. Alles andere bitte hier damit auch andere User evtl. was dazu beitragen können.
Bis später !
Many Greetz
Baumi
na dann hast Du ja schon ganz schön was gemacht und eingelesen hast Du dich anscheinend auch schon gut in das Thema.
Klar steht das Angebot. Kann mir das gute Stück gerne mal vornehmen. Nur eins vorweg. Ein so ausgestatteter CX-20 wird niemals so ruhig fliegen wie auf dem Video, welches ich Gestern im ebay Kleinanzeigen Thread reingestellt habe. Dafür ist das gute Stück einfach nicht ausgelegt. Besonders falls Du mit den Original Props fliegst. Wie fliegt er denn ohne den ganzen Ballast ?
O.K. Du hast Telemetrie verbaut. Hier kommt es lt. Log sehr häufig zu Verbindungsabbrüchen. So einen Fall habe ich grad auch hier. Keine 10 Meter und das Signal ist weg. Das sieht bei Dir ähnlich aus. Ist zwar garantiert nicht der Grund für das miese Flugverhalten aber was ich sehe, das spreche ich an.
Nutzt Du die Originalantennen vom Telemetrie Modul ? Und auch wenn, dann sollte die Reichweite locker bei 100 Metern und mehr sein.
Adresse etc. gerne per PN. Alles andere bitte hier damit auch andere User evtl. was dazu beitragen können.
Bis später !
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Re: CX-20 extrem unruhig
Das Problem wird beim Kompass sein.....
"
Den Kompass in der Pampas kalibriert und jedesmal keine komplette Kugel bepunkten können, weil MissionPlanner schon nach kurzer Zeit den Vorgang beendet.
"
"
Den Kompass in der Pampas kalibriert und jedesmal keine komplette Kugel bepunkten können, weil MissionPlanner schon nach kurzer Zeit den Vorgang beendet.
"
Gruß Dirk
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Re: CX-20 extrem unruhig
Hallo,
nimm mal bei der Kompass Kalibrierung den Haken bei "Auto Accept raus". Dann kanst Du so lange drehen, bis die Kugel 1A ist.
Many Greetz
Baumi
nimm mal bei der Kompass Kalibrierung den Haken bei "Auto Accept raus". Dann kanst Du so lange drehen, bis die Kugel 1A ist.
Many Greetz
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Re: CX-20 extrem unruhig
Hallo, da bin ich wieder zurück am Schreibtisch und gleich an mein Sorgenkind gedacht.
Ich fliege bis dato mit den DJI 9450 Propellern und das Telemetrie-Modul ist mit der Original-Antenne bestückt.
Ich möchte den Kopter noch mit OSD und FPV austatten, hatte das Thema sowie die Auswahl besserer Antennen erstmal zurückgestellt, bis ich Herr über dem Kopter geworden bin. Die Verbindungsabbrüche bzgl. der Telemetrie sind mir auch schon aufgefallen, hatte das aber auch zurückgestellt. Liegt eventuell auch an der unprofessionellen Kabelverlängerung. Mir fehlt da ein Krimpwerkzeug für solche Stecker und Buchsen...
Immer wenn ich mir über das Flugverhalten unsicher bin, fliege ich zunächst ohne Gimbal und Kamera. So auch beim letzten Flug.
Ich werde jetzt nochmal alles kalibrieren und es mit einem USB-Kabel durchführen. Vielleicht liegt der Schlüssel zum Erfolg ja bei der korrekten Kompass-Kalibrierung mit entferntem Häkchen bei "Auto accept"... Diesen Knopf muss ich bis dato übersehen haben.
Zum Thema eingelesen... ich hab glaube ich ein gefährliches Halbwissen... keine Ahnung von PIDs, Autotune und was es da alles gibt. Aber gierig es zu begreifen
Mein Ziel ist es den Kopter so stabil wie möglich in der Luft steuern zu können um schöne Luftaufnahmen machen zu können.
Übrigens habe ich einen CX-21 gebaut. Fehlen noch Landebeine, Akkubefestigung und Gimbalaufnahme. Einen Testflug hat er mit gutem Ergebnis überstanden, liegt aber als angefangenes Projekt solange auf Eis, bis ich den CX-20 wieder fit habe.
Melde mich dan gleich nochmal nach einem letzten Versuch bevor ich ihn eintüte.
Vielen lieben Dank für Eure bisherigen Reaktionen!
Grüße aus sunny Kiel
Ingo
Hier noch ein Bild der Antenne, die normalerweise mit Kabelbindern und Tesafilm am Landebein fixiert ist.
Ich fliege bis dato mit den DJI 9450 Propellern und das Telemetrie-Modul ist mit der Original-Antenne bestückt.
Ich möchte den Kopter noch mit OSD und FPV austatten, hatte das Thema sowie die Auswahl besserer Antennen erstmal zurückgestellt, bis ich Herr über dem Kopter geworden bin. Die Verbindungsabbrüche bzgl. der Telemetrie sind mir auch schon aufgefallen, hatte das aber auch zurückgestellt. Liegt eventuell auch an der unprofessionellen Kabelverlängerung. Mir fehlt da ein Krimpwerkzeug für solche Stecker und Buchsen...
Immer wenn ich mir über das Flugverhalten unsicher bin, fliege ich zunächst ohne Gimbal und Kamera. So auch beim letzten Flug.
Ich werde jetzt nochmal alles kalibrieren und es mit einem USB-Kabel durchführen. Vielleicht liegt der Schlüssel zum Erfolg ja bei der korrekten Kompass-Kalibrierung mit entferntem Häkchen bei "Auto accept"... Diesen Knopf muss ich bis dato übersehen haben.
Zum Thema eingelesen... ich hab glaube ich ein gefährliches Halbwissen... keine Ahnung von PIDs, Autotune und was es da alles gibt. Aber gierig es zu begreifen
Mein Ziel ist es den Kopter so stabil wie möglich in der Luft steuern zu können um schöne Luftaufnahmen machen zu können.
Übrigens habe ich einen CX-21 gebaut. Fehlen noch Landebeine, Akkubefestigung und Gimbalaufnahme. Einen Testflug hat er mit gutem Ergebnis überstanden, liegt aber als angefangenes Projekt solange auf Eis, bis ich den CX-20 wieder fit habe.
Melde mich dan gleich nochmal nach einem letzten Versuch bevor ich ihn eintüte.
Vielen lieben Dank für Eure bisherigen Reaktionen!
Grüße aus sunny Kiel
Ingo
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Re: CX-20 extrem unruhig
Schraub doch mal bitte die Original Propeller dran und mach einen Testflug!
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Re: CX-20 extrem unruhig
Ich habe soeben einen weiteren Testflug gemacht und zuvor beim Kompass kalibrieren Auto accept ausgeschaltet.
Hier das Ergebnis mit DJI 9450 Props - hatte leider die Cheerson Props nicht dabei.
Im Stabilize Mode treibte er in mässiger Geschwindigkeit konstant nach vorne. Die kleinen Trim-Knöpfe an der Fernsteuerung konnten das nicht ausgleichen.
Ganz im Gegenteil im Loiter Modus konnte er die Position nicht mehr halten.
Gesendet von meinem HTC One M8s mit Tapatalk ... und später am PC editiert
Hier das Ergebnis mit DJI 9450 Props - hatte leider die Cheerson Props nicht dabei.
Im Stabilize Mode treibte er in mässiger Geschwindigkeit konstant nach vorne. Die kleinen Trim-Knöpfe an der Fernsteuerung konnten das nicht ausgleichen.
Ganz im Gegenteil im Loiter Modus konnte er die Position nicht mehr halten.
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Zuletzt geändert von ibehry am 21:25 ,Mi 17. Mai 2017,, insgesamt 3-mal geändert.
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Re: CX-20 extrem unruhig
Das sind die pids die nicht stimmen!
Ich vermute da den p wert aber das wissen die profis besser.
Mfg Chris
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Mfg Chris
Der CX ist wie eine Hummel , laut den Gesetzen der Physik kann sie nicht fliegen aber da sie es nicht weiß, macht sie es einfach dennoch.
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Re: CX-20 extrem unruhig
PIDs viel zu hoch. Stell mal einen Screenshot vom extended Tuning hier ein.
Gruß
Stefan
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Re: CX-20 extrem unruhig
Hier nun im Anhang der neue log-File und der gewünschte Screenshot des Extended Tunings (leider noch böhmische Dörfer für mich und eine Herausforderung das Extended Tuning überhaupt zu finden... obwohl ich 1000x Config/Tuning angeklickt hatte...)
Würde eine misslungene ESC-Kalibrierung in Frage kommen? ... so als Idee?
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Re: CX-20 extrem unruhig
Mal Ins- Filterwert anpassen und gut ist es. http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t121.html. Kann man auch über Pid machen, ist aber komplexer.
Beine werden ev auch einen Teil Beitrag durch die Masse mit Hebelwirkung damit er mehr schwingt.
Die Pids sehen nicht sonderlich aussergewöhnlich aus.
via Tapatalk
Beine werden ev auch einen Teil Beitrag durch die Masse mit Hebelwirkung damit er mehr schwingt.
Die Pids sehen nicht sonderlich aussergewöhnlich aus.
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Re: CX-20 extrem unruhig
Danke Hans,
ich hatte zwar den Mut verloren und wollte meine Drohne schnon längst eingetütet Richtung Baumi schicken, aber ich werde in zweier Schritten den Ins-Wert anpassen und das Verhalten beobachten...
Hoffe, das Wetter spielt morgen Vormittag mit. Hab gerade nachgeschaut, aktuell steht der Wert auf 10, ich taste mich also +2 voran und hoffe...
Allen anderen, die sich eingeklinkt haben auch noch mal ein großes Dankeschön und ich bin wirklich dankbar für jeden Hinweis und Tipp!
Gute Nacht allerseits!
Ingo
ich hatte zwar den Mut verloren und wollte meine Drohne schnon längst eingetütet Richtung Baumi schicken, aber ich werde in zweier Schritten den Ins-Wert anpassen und das Verhalten beobachten...
Hoffe, das Wetter spielt morgen Vormittag mit. Hab gerade nachgeschaut, aktuell steht der Wert auf 10, ich taste mich also +2 voran und hoffe...
Allen anderen, die sich eingeklinkt haben auch noch mal ein großes Dankeschön und ich bin wirklich dankbar für jeden Hinweis und Tipp!
Gute Nacht allerseits!
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Re: CX-20 extrem unruhig
Guten Morgen,
ich habe nun den INS-Wert in Zweierschritten von 10 auf 20 erhöht und schon ab 12 verhielt sich der Kopter ruhiger aber für meinen Geschmack hängt der Kopter wie ein Schluck Limo in der Luft.
Ich konnte keinen signifikanten Unterschied zwischen 12 und 20 feststellen.
Der relativ konstante aber starke Wind verfälscht das Ergebnis sicher, jedoch bin ich beeindruckt, wie die CX-20 dem Wind getrotzt hat.
Akku ist leer, zurück zur Ladestation und nochmal Accelerator kalibrieren.
Vor Ort werde ich den Kompass nochmal kalibrieren, die Props tauschen (sowohl andere 9450er als auch orig. Cheerson) und darauf hoffen, dass es in der nächsten Stunde windstiller wird...
Den letzten Flug im Loiter Modus mit einem INS-Wert von 20 habe ich bei Youtube hochgeladen:
Freue mich natürlich über jeden Kommentar
Viele Grüße, Ingo
ich habe nun den INS-Wert in Zweierschritten von 10 auf 20 erhöht und schon ab 12 verhielt sich der Kopter ruhiger aber für meinen Geschmack hängt der Kopter wie ein Schluck Limo in der Luft.
Ich konnte keinen signifikanten Unterschied zwischen 12 und 20 feststellen.
Der relativ konstante aber starke Wind verfälscht das Ergebnis sicher, jedoch bin ich beeindruckt, wie die CX-20 dem Wind getrotzt hat.
Akku ist leer, zurück zur Ladestation und nochmal Accelerator kalibrieren.
Vor Ort werde ich den Kompass nochmal kalibrieren, die Props tauschen (sowohl andere 9450er als auch orig. Cheerson) und darauf hoffen, dass es in der nächsten Stunde windstiller wird...
Den letzten Flug im Loiter Modus mit einem INS-Wert von 20 habe ich bei Youtube hochgeladen:
Freue mich natürlich über jeden Kommentar
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Re: CX-20 extrem unruhig
Na das sieht doch langsam gut aus! So sparst den versand und lernst dazu, nur der Baumi hat einr baustelle weniger. Und ja der cx kann mit richtigen max angle wert gut gegen wind ankommen! Aber denk dran, der wird nie ein phantom werden! Eher die hummel die nich fliegen können dürfte es dennoch macht
Mfg Chris
Mfg Chris
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Re: CX-20 extrem unruhig
Verhält sich nun ganz normal für windige Verhältnisse. Andere Beine verbesseren auch die Windtauglichkeit und etwas die Flugzeit und mit DJI Props kriegst nochmals längere Flugzeit und mehr Power was höhere Neigungswinkel zum einstellen ermöglicht.
Gruß Hans
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Re: CX-20 extrem unruhig
Danke für Eure Reaktion, Ich habe nun einen weiteren Flug probiert, diesmal mit Gerödel (Gimbal&Kamera) bei 16km/h Wind... mit Böen. Ist das Schaukel wirklich im grünen Bereich? Vielleicht doch noch etwas bessere Aufnahmen von der Situation... Akku wieder leer. Ich brauche bessere. 3000mAh und an einen 5000er hab ich auch schon gedacht. Habt ihr da zuverlässige Quellen? (Hab großen Respekt vor Lipos)
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Gesendet von meinem HTC One M8s mit Tapatalk
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Re: CX-20 extrem unruhig
Besten lipos für den CX sind die Balck Magic 3000.
Passen so in den kopter ohne umbau und der bleibt etwas länger inner luft. Da bg keine lipos zu uns sendet gibt es gute angebote auf ebay.
Mfg Chris
Passen so in den kopter ohne umbau und der bleibt etwas länger inner luft. Da bg keine lipos zu uns sendet gibt es gute angebote auf ebay.
Mfg Chris
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Re: CX-20 extrem unruhig
5000er Akku kannst vergessen überhaupt mit normalen Gimbal. Wird viel zu schwer...
Gruß Hans
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Re: CX-20 extrem unruhig
Hi
Bloß nicht nen 5000er. 4000er sind absolute Grenze. Besonders wenn noch Gimbal und Cam an dem Teil hängen.
Und Achtung. Ab BM3000 Größe passen die Lipos nur noch mit Höherlegung des Boards. Zu hoch geht aber auch nicht, wenn das GPS in die Kuppel gewandert ist.
Habe noch einen frisch "trainierten" BM3000 hier. Bei Interesse > PN.
Many Greetz
Baumi
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Bloß nicht nen 5000er. 4000er sind absolute Grenze. Besonders wenn noch Gimbal und Cam an dem Teil hängen.
Und Achtung. Ab BM3000 Größe passen die Lipos nur noch mit Höherlegung des Boards. Zu hoch geht aber auch nicht, wenn das GPS in die Kuppel gewandert ist.
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Runter kommen sie immer
- ibehry
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Re: CX-20 extrem unruhig
Hallo liebe Helfer
Hier das Ergebnis nach all den Optimierungen. Feinschliff wäre dann jetzt wohl die PID Werte zu optimieren. Davon habe ich bisher keine Ahnung und beginne mich mal da reinzulesen. Gib es einen Link zu einer guten Einweisung? Oder sollte ich mich mit Autotune beschäftigen. Wie immer bin ich für jede Anmerkung dankbar
Euch allen einen schönen Abend und nochmals GROSSES DANKESCHÖN an alle, die mir den Spaß am Kopter-Hobby zurückgebracht haben!!!
Hier der Link des letzten Fluges bei 16km/h böigem Wind:
Danke!
Ingo
Hier das Ergebnis nach all den Optimierungen. Feinschliff wäre dann jetzt wohl die PID Werte zu optimieren. Davon habe ich bisher keine Ahnung und beginne mich mal da reinzulesen. Gib es einen Link zu einer guten Einweisung? Oder sollte ich mich mit Autotune beschäftigen. Wie immer bin ich für jede Anmerkung dankbar
Euch allen einen schönen Abend und nochmals GROSSES DANKESCHÖN an alle, die mir den Spaß am Kopter-Hobby zurückgebracht haben!!!
Hier der Link des letzten Fluges bei 16km/h böigem Wind:
Danke!
Ingo
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Re: CX-20 extrem unruhig
Hi,
setz mal bei Rate Roll und Rate Pitch:
P auf 0,09
I auf 0,09
D auf 0,03
dann sollte der Kopter schon viel ruhiger fliegen. InsPuk kannst so lassen wie es ist.
Gruß
Stefan
setz mal bei Rate Roll und Rate Pitch:
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dann sollte der Kopter schon viel ruhiger fliegen. InsPuk kannst so lassen wie es ist.
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Stefan, meintest Du
P auf 0,09
I auf 0,09
D auf 0,003 ---> maximaler Wert, den ich hier setzen kann ist 0,0062
Viele Grüße
Ingo
Guten Morgen allerseits,
Re: CX-20 extrem unruhig
Stefan, meintest Du
P auf 0,09
I auf 0,09
D auf 0,003 ---> maximaler Wert, den ich hier setzen kann ist 0,0062
Viele Grüße
Ingo