Ich bin seit längerem Besitzer eines TBS Discovery PRO welcher als Long Range Version mit einem NAZA-Mv2 Controller sein Debüt gefeiert hat und nach mehreren unerklärlichen Abstürzen auf ein shorter range Arducopter System umgebaut wurde allerdings basierend auf einem CUAV Pixhack FC da dieser, im Gegensatz zum Original, auch IN den Frame passt.
Nach vielen vergeblichen Versuchen den Vogel wieder in die Luft zu bekommen starte ich zur Zeit erneut einen Versuch der, zumindest Vibrationstechnisch, vielversprechend auszusehen scheint da der Quad, bei einem kurzen Versuch über meinem Bett, weder in die Höhe geschossen ODER aus den Wolken gefallen ist wenn ich von Stabilized auf Altitude Hold gewechselt habe was normalerweise ein Anzeichen war das was im Argen lag:
Vorher:
Nachher:
Woher der Unterschied kommt kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen da vieles auf einen Schlag geändert wurde:
- Der FC auf kleinere GEL-Pads aufgesetzt wurde die dadurch weniger steif sind.
- Der 2-Achs Gimbal ausgeschalten und am Frame arretiert wurde.
- Der nicht zentral liegende GPS Mast entfernt wurde.
- Jegliche nicht für den Flug relevanten Kabel die den FC im Innenraum berührten entfernt wurden.
Problem ist einfach das ich nur alle Jubeljahre ein Logfile aus dem FC bekomme das ich AUCH mit der Auto Analysis Funktion auswerten lassen kann - Bad Input File
Hat jemand eine Idee was zu tun ist um immer ein Automatisch Analysiertes Logfile zu bekommen?
Die Logfiles an sich scheinen zu funktionieren ( wie man an den beiden oberen Beispielen sieht ) allerdings bekomme ich nur vom Vorher einen Rapport ob die Vibrationen zu hoch sind, nicht aber vom Nachher.
Besten Dank =)