CX 21 versucht zu verschwinden

Fligthtcontroller aller Art
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

CX 21 versucht zu verschwinden

20:08 ,Sa 16. Sep 2017,

Mit meinem CX 21, APM 2.6 wollte ich heute
noch eine Abendrunde fliegen. Der Kopter
ist seit April immer wieder in der Luft gewesen,
machte nie irgendein Problem.
Heute jedoch gab er plötzlich Vollgas und nahm nix mehr an.

Ich flog zuerst im Stabilize, dann Poshold, die wechselte
ich immer wieder hin und her.
Dann gab er plötzlich Gas, RTH funktionierte nicht mehr und in
großer Höhe schalteten die Motoren ab. Sturz in die
nicht gemaehte Wiese.

Aber nur alle 4 Props gecrashed :)

Aus dem Log kann ich keine Modi Wechsel erkennen.
Und auch sonst ???
Dateianhänge
2017-09-16 19-04-38.bin
(229.45 KiB) 394-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

20:29 ,Sa 16. Sep 2017,

Ich habe es mal durch den LOG Analyzer geschickt:

demnach gab es wohl ein Problem am Anfang beim GPS,
--
06/01/1980 - 000330: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000330: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
06/01/1980 - 000331: Armed
Limited Data Available - Mode Ignored

06/01/1980 - 000332: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000332: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
06/01/1980 - 000336: GPS ERROR: GPS Glitch.
06/01/1980 - 000346: APM Information: Home is Set
06/01/1980 - 000346: Simple Mode is Disabled
06/01/1980 - 000346: APM Information: RC Pre-Arm checks have been completed.
06/01/1980 - 000346: APM Information: All Pre-Arm checks have been completed.
06/01/1980 - 000346: APM Information: USB is NOT Connected.
06/01/1980 - 000346: Rx Information: CH7 Switch is Low.
06/01/1980 - 000346: Rx Information: CH7 function: Disabled
06/01/1980 - 000346: Rx Information: CH8 Switch is High.
06/01/1980 - 000346: Rx Information: CH8 function: Disabled
06/01/1980 - 000398: Take Off
06/01/1980 - 000406: GPS ERROR: GPS lock lost for at least 5 seconds.
06/01/1980 - 000415: Auto Mode is waiting for Throttle.
06/01/1980 - 000457: GPS ERROR: GPS Glitch Cleared.
06/01/1980 - 000458: GPS ERROR: GPS lock restored.
----------------------------------------------------------------------------

Du hattest da schon gearmt, und der hat evtl. den falschen Homepoint gesetzt.
Als Du dann RTH gesetzt hast, ist der erst mal zum "falschen" Homepoint" aufgestiegen.
Als der Kopter dann bei über 270m war, hast Du auf Stabilize geschaltet,
meine Vermutung, dabei Gas gleich Null (?)

------------------------------------------------------
16/09/2017 17:04:55 - 000463: Take Off
16/09/2017 17:04:55 - 000463: Mode Time Changed to 16/09/2017 17:04:55
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 8 ~ 26 2 ~ 4 0.01 ~ 0.01 13.36 ~ 43.84 14 1.32 N/A
Avg 4 ~ 13 1 ~ 2 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 13 1.21 ~~~
Min 0 ~ 0 0 ~ 0 N/A ~ N/A 0.09 ~ 0.31 13 1.21 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 11 seconds, 0:11
Stabilize Flight Time (Total)= 11 seconds, 0:11


16/09/2017 17:05:06 - 000781: Mode Changed to PosHold
16/09/2017 17:05:06 - 000781: Mode Initialised at 48.4782699 9.9862011 Alt: 6.84 Spd:1.67
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 11 ~ 36 3 ~ 6 0.04 ~ 0.03 22.80 ~ 74.80 14 1.21 N/A
Avg 7 ~ 22 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.21 297.46
Min 2 ~ 6 0 ~ 0 N/A ~ N/A 13.22 ~ 43.37 14 1.21 N/A
PosHold Flight Time (Session)= 71 seconds, 1:11
PosHold Flight Time (Total)= 71 seconds, 1:11


16/09/2017 17:06:17 - 003414: Mode Changed to Stabilize
16/09/2017 17:06:17 - 003414: Mode Initialised at 48.4782339 9.9862166 Alt: 10.49 Spd:0.09
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 16 ~ 52 1 ~ 2 0.00 ~ 0.00 17.66 ~ 57.95 14 1.21 N/A
Avg 12 ~ 39 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.21 ~~~
Min 10 ~ 32 0 ~ 0 N/A ~ N/A 17.43 ~ 57.19 14 1.21 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 1 seconds, 0:01
Stabilize Flight Time (Total)= 12 seconds, 0:12


16/09/2017 17:06:19 - 003456: Mode Changed to PosHold
16/09/2017 17:06:19 - 003456: Mode Initialised at 48.4782315 9.9862106 Alt: 16.21 Spd:0.63
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 22 ~ 72 1 ~ 2 0.00 ~ 0.00 18.60 ~ 61.01 14 1.21 N/A
Avg 15 ~ 49 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.21 ~~~
Min 9 ~ 29 0 ~ 0 N/A ~ N/A 17.71 ~ 58.11 14 1.21 N/A
PosHold Flight Time (Session)= 26 seconds, 0:26
PosHold Flight Time (Total)= 97 seconds, 1:37


16/09/2017 17:06:45 - 004425: Mode Changed to Stabilize
16/09/2017 17:06:45 - 004425: Mode Initialised at 48.478224 9.9861963 Alt: 9.54 Spd:0.14
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 10 ~ 32 0 ~ 0 0.00 ~ 0.00 18.48 ~ 60.63 14 1.21 N/A
Avg 9 ~ 29 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.21 ~~~
Min 9 ~ 29 0 ~ 0 N/A ~ N/A 18.44 ~ 60.49 14 1.21 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 1 seconds, 0:01
Stabilize Flight Time (Total)= 13 seconds, 0:13


16/09/2017 17:06:46 - 004460: Mode Changed to PosHold
16/09/2017 17:06:46 - 004460: Mode Initialised at 48.4782238 9.9861967 Alt: 8.69 Spd:0.11
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 8 ~ 26 0 ~ 0 0.00 ~ 0.00 18.71 ~ 61.40 14 1.21 N/A
Avg 6 ~ 19 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.21 ~~~
Min 6 ~ 19 0 ~ 0 N/A ~ N/A 18.52 ~ 60.78 14 1.21 N/A
PosHold Flight Time (Session)= 4 seconds, 0:04
PosHold Flight Time (Total)= 101 seconds, 1:41


16/09/2017 17:06:51 - 004641: Mode Changed to Stabilize
16/09/2017 17:06:51 - 004641: Mode Initialised at 48.4782217 9.9861959 Alt: 6.13 Spd:0.03
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 7 ~ 22 0 ~ 0 0.00 ~ 0.00 18.80 ~ 61.69 15 1.21 N/A
Avg 6 ~ 19 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.21 ~~~
Min 6 ~ 19 0 ~ 0 N/A ~ N/A 18.74 ~ 61.47 14 1.2 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 1 seconds, 0:01
Stabilize Flight Time (Total)= 14 seconds, 0:14


16/09/2017 17:06:52 - 004673: Mode Changed to PosHold
16/09/2017 17:06:52 - 004673: Mode Initialised at 48.4782209 9.986195 Alt: 6.79 Spd:0.09
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 8 ~ 26 0 ~ 0 0.00 ~ 0.00 19.03 ~ 62.42 15 1.2 N/A
Avg 7 ~ 22 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 15 1.20 ~~~
Min 7 ~ 22 0 ~ 0 N/A ~ N/A 18.82 ~ 61.76 15 1.2 N/A
PosHold Flight Time (Session)= 3 seconds, 0:03
PosHold Flight Time (Total)= 104 seconds, 1:44


16/09/2017 17:06:56 - 004815: Mode Changed to Stabilize
16/09/2017 17:06:56 - 004815: Mode Initialised at 48.4782189 9.9861928 Alt: 7.76 Spd:0.09
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 16 ~ 52 5 ~ 11 0.06 ~ 0.04 32.54 ~ 106.74 15 1.2 N/A
Avg 11 ~ 36 1 ~ 2 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 15 1.20 ~~~
Min 8 ~ 26 0 ~ 0 N/A ~ N/A 19.03 ~ 62.42 15 1.2 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 42 seconds, 0:42
Stabilize Flight Time (Total)= 56 seconds, 0:56


16/09/2017 17:07:38 - 005953: Mode Changed to PosHold
16/09/2017 17:07:38 - 005953: Mode Initialised at 48.4781082 9.9862245 Alt: 10.29 Spd:0.31
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 66 ~ 216 4 ~ 8 0.02 ~ 0.02 31.50 ~ 103.34 15 2.68 N/A
Avg 18 ~ 59 1 ~ 2 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.39 ~~~
Min 8 ~ 26 0 ~ 0 N/A ~ N/A 17.62 ~ 57.80 11 1.2 N/A
PosHold Flight Time (Session)= 11 seconds, 0:11
PosHold Flight Time (Total)= 115 seconds, 1:55


16/09/2017 17:07:50 - 006383: Mode Changed to RTL
16/09/2017 17:07:50 - 006383: Mode Initialised at 48.4781775 9.9861275 Alt: 65.53 Spd:2.05
16/09/2017 17:08:05 - 006961: FENCE ERROR: Altitude fence breached.
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 274 ~ 898 14 ~ 31 0.14 ~ 0.09 56.30 ~ 184.71 15 1.34 N/A
Avg 172 ~ 564 8 ~ 17 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.20 ~~~
Min 67 ~ 219 2 ~ 4 N/A ~ N/A 9.44 ~ 30.97 14 1.2 N/A
RTL Flight Time (Session)= 16 seconds, 0:16
RTL Flight Time (Total)= 16 seconds, 0:16


16/09/2017 17:08:06 - 006983: Mode Changed to Stabilize
16/09/2017 17:08:06 - 006983: Mode Initialised at 48.4780317 9.9864642 Alt: 274.12 Spd:10.51
WARNING: DataLog File Truncation Issue Found
WARNING: This is an issue within the ArduCopter Firmware, APM Log Analyser has handled the issue.

Overall Flight Summary:
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop
Max 285 ~ 935 14 ~ 31 0.30 ~ 0.19 56.30 ~ 184.71 15 2.68
Avg 0 ~ 0 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.22
Min 0 ~ 0 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 0 0
WARNING: Less than 9 Satellites was detected during this mode.

Flight Controller Performance Summary:
Freq(Hz) LongLoops(%) LongLoop(ms) Analyser Evaluation
Avg 100 0.33 10.88 Normal
Information: Non-Default HW Frequency detected, Analyser Evaluation may be effected.

Power Summary:
Battery(V) Vcc(V) Current(A) Cap(mAh) Used Cap(mAh) Eff(mA/mim) Max Fly 80%(mins)
Max 12.26 5.24 18.72 5000 1187 N/A N/A
Avg 0.00 0.00 17.85 N/A N/A 370.94 10:47
Min 11.08 4.77 16.97 3813 N/A N/A N/A
Overall Flight Time = 192 seconds, 3:12
Max Flight Time @ 80% = 647 seconds, 10:47
Max Flight Time calculation can be influenced by
-- Battery Capacity Parameter setting
-- Calibration of the Battery Current Monitoring Circuit
-- The type of flight being analysed

WARNING: VCC is unstable with fluctuations of 0.467v reported.
VCC needs to be within 0.3v according to this UAV profile

*** Vibration Analysis has been removed from v2.2 onwards, you should now
*** review the "Vibration Graph" instead to understand your levels of vibration.

WARNING: Possible Brown Out Occurred because log ends in a highier that expected altitude of 283.78m
TOPIC: http://diydrones.com/group/arducopterus ... crash-plea
Grüße,
Andreas
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

20:47 ,Sa 16. Sep 2017,

Ich habe es gerade noch mal mit dem Mision Planer angeschaut,
irgendwie werden da deine Mode Wechsel nicht angezeigt, evtl. ist da meine Version nicht kompatibel(?)
In dem Analyser werden die Wechsel ja angezeigt.

Was man aber darstellen kann, im RTH Flug ging der Vollgas Befehl an die Motoren, für längere Zeit,
danach Gas gleich Null, also freier Fall.
im schlimmsten Fall hat der dann auch noch disarmt, so das Du später auch keine Chance hattest wieder Gas zu geben
Grüße,
Andreas
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:14 ,Sa 16. Sep 2017,

Tja Vollgas gab er aber schon vor dem RTH,
Der homepoint müsste gepasst haben,
ich habe ihm genug Zeit gelassen.
RTH Höhe wäre auch nur 40m.
Bei mir zeigt der MP auch keine Modi Wechsel an.
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:25 ,Sa 16. Sep 2017,

Der Log Analyzer zeigt verschiedene Wechsel an,
der Misionplaner scheint das in der aktuellen Version da nicht mehr ganz APM kompatibel zu sein.

Genug Zeit ja, aber nach dem Arming, gab es GPS Probleme, ob da der Homepoint richtig war ?
RTH Höhe bezieht sich auf dem Homepoint, wenn Du das letzte Mal auf einem Berg geflogen bist, kann das dann schon richtig sein, das der auf 270m aufsteigt, wenn der alte Homepoint 230m höher liegt als der beim aktuellen Flug.
Grüße,
Andreas
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:36 ,Sa 16. Sep 2017,

Nein, die letzten Male war es immer der gleiche Startplatz.
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:46 ,Sa 16. Sep 2017,

Wepfi hat geschrieben:Nein, die letzten Male war es immer der gleiche Startplatz.
Dann passt die Erklärung nicht ganz,
Vor dem RTH Flug war dein Kopter nur bei ca. 66m,
um dann, als Du auf RTH umstelltest um 200m weiter aufzusteigen.
Was passiert wäre wenn Du nicht auf Stabilize umgestellt hättest, sehen wir ja nicht.

Als Ursache sehe ich aber die GPS Probleme nach (!) dem Arming
Grüße,
Andreas
Benutzeravatar
Chris W.
Kampfflieger
Wohnort:: Erkrath
Kopter & Zubehör: X-210 F3 OSD RF2205S 4S, X-Mode Alien 500 Pixhack, MT2216, 4S. Heli: Walkera DF45. Car: 1:8 Nitro, Thundertiger-MTA4, Ofna-Buggy. Speedboot Kl.S14: Hopf-Lightning, Graupner-Magin One.
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beiträge: 136
Registriert: 22:18 ,Do 23. Jun 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:47 ,Sa 16. Sep 2017,

Unbenannt-2.jpg
Size (kb) 537.3330078125
No of lines 7081
Duration 2 days, 11:49:51
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2
Firmware Hash a2a9cbc7
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0

Test: Autotune = NA -
Test: Balance/Twist = NA -
Test: Brownout = FAIL - Truncated Log? Ends while armed at altitude 7.74m
Test: Compass = GOOD - No MAG data, unable to test mag_field interference

Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERRs found: GPS_GLITCH GPS FENCE
Test: GPS = FAIL - GPS glitch errors found (1)
Min satellites: 0, Max HDop: 2.68
Test: IMU Mismatch = UNKNOWN - No IMU log data
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = NA -
Test: Pitch/Roll = NA -
Test: Thrust = NA -
Test: VCC = WARN - VCC min/max diff 0.467v, should be <0.3v
Zuletzt geändert von Chris W. am 21:50 ,Sa 16. Sep 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:49 ,Sa 16. Sep 2017,

Danke Chris,
welche Misionplaner Version kann es noch so darstellen?
Grüße,
Andreas
Benutzeravatar
Chris W.
Kampfflieger
Wohnort:: Erkrath
Kopter & Zubehör: X-210 F3 OSD RF2205S 4S, X-Mode Alien 500 Pixhack, MT2216, 4S. Heli: Walkera DF45. Car: 1:8 Nitro, Thundertiger-MTA4, Ofna-Buggy. Speedboot Kl.S14: Hopf-Lightning, Graupner-Magin One.
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beiträge: 136
Registriert: 22:18 ,Do 23. Jun 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:51 ,Sa 16. Sep 2017,

Ich benutze MP 1.3.36
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chris W. für den Beitrag:
Fandi (21:58 ,Sa 16. Sep 2017,)
Bewertung: 5%
Benutzeravatar
Wolle Can Fly
Forumskönig
Wohnort:: Saarland
Kopter & Zubehör: CX-20 Cheerson, Spektrum DX9 + DX18. FPV, Telemetrie, diverse Hexas und Quads, Trucks elektrisch und Methanol, Segler, Motorflieger elektrisch u. Verbrenner, DJI-Mini 2
Hat sich bedankt: 759 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Beiträge: 6650
Registriert: 01:19 ,Mo 7. Dez 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:53 ,Sa 16. Sep 2017,

Hallo zusammen,

meine Anteilnahme Werner.

Stichwort: Koronaler Massenauswurf

http://www.augsburger-allgemeine.de/com ... 01487.html
... gutes Gelingen !

wünscht Wolle

vorallem bei der Gesundheit !
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

08:32 ,So 17. Sep 2017,

:o Neeeee Wolfgang, ist nicht dein Ernst :roll:

Aber um das insgesamt nochmals abzuklaeren, ich will ja nicht
irgendwo im Himmel landen ! :D


Ab hier (6:56) nahm er nichts mehr an !

16/09/2017 17:06:56 - 004815: Mode Changed to Stabilize
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 16 ~ 52 5 ~ 11 0.06 ~ 0.04 32.54 ~ 106.74 15 1.2 N/A
Avg 11 ~ 36 1 ~ 2 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 15 1.20 ~~~
Min 8 ~ 26 0 ~ 0 N/A ~ N/A 19.03 ~ 62.42 15 1.2 N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 42 seconds, 0:42
Stabilize Flight Time (Total)= 56 seconds, 0:56

Erst hier (7:38) bin ich auf Poshold

16/09/2017 17:07:38 - 005953: Mode Changed to PosHold
16/09/2017 17:07:38 - 005953: Mode Initialised at 48.4781082 9.9862245 Alt: 10.29 Spd:0.31
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 66 ~ 216 4 ~ 8 0.02 ~ 0.02 31.50 ~ 103.34 15 2.68 N/A
Avg 18 ~ 59 1 ~ 2 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.39 ~~~
Min 8 ~ 26 0 ~ 0 N/A ~ N/A 17.62 ~ 57.80 11 1.2 N/A
PosHold Flight Time (Session)= 11 seconds, 0:11
PosHold Flight Time (Total)= 115 seconds, 1:55

Hier bin ich auf RTL, nichts passierte, er gin nach oben, in den ALT fence (der
eigentlich bei 100m eingestellt ist) und die Motoren schalteten ab !


16/09/2017 17:07:50 - 006383: Mode Changed to RTL
16/09/2017 17:07:50 - 006383: Mode Initialised at 48.4781775 9.9861275 Alt: 65.53 Spd:2.05
16/09/2017 17:08:05 - 006961: FENCE ERROR: Altitude fence breached.
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 274 ~ 898 14 ~ 31 0.14 ~ 0.09 56.30 ~ 184.71 15 1.34 N/A
Avg 172 ~ 564 8 ~ 17 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 14 1.20 ~~~
Min 67 ~ 219 2 ~ 4 N/A ~ N/A 9.44 ~ 30.97 14 1.2 N/A
RTL Flight Time (Session)= 16 seconds, 0:16
RTL Flight Time (Total)= 16 seconds, 0:16

Komisch, dass das Log schon zu Anfang GPS Fehler ausgibt, obwohl
der arming check komplett durchlief und ich armen konnte.
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

12:57 ,So 17. Sep 2017,

Das der bei Fence einfach die Motoren abschaltet ist aber auch nicht normal,
normalerweise würde der ja einen RTH vesuchen, der wohl hier nichts gebracht hätte.
So bald das eine 2. Grenze überschritten wird, müßte der eigentlich versuchen einfach nur zu landen.
Grüße,
Andreas
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

13:30 ,So 17. Sep 2017,

Ja, und der GPS error zu Anfang haette eigentlich ein armen
verhindern müssen.
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

13:44 ,So 17. Sep 2017,

Ich habe im LOG noch was gefunden, da aber Geo-Fence aktiv ist,
hätte eigentlich schon alleine deswegen, zumindest GPS clean sein müßen:

PARAMETER ISSUES:-
ARMING_CHECK = 14
Error: Pre-Arming Check has an unrecognised value (0=Off & 1=Fully On)
Error: You are advised not to fly until this value has been validated !
Grüße,
Andreas
Benutzeravatar
anse
Kampfflieger
Kontaktdaten:
Wohnort:: Südhessen
Kopter & Zubehör: Syma X5, SymaX8, Quanum Nova ( Cheerson CX 20 ), CX21 FPV
Hat sich bedankt: 0
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beiträge: 101
Registriert: 19:05 ,Fr 15. Jul 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

13:59 ,So 17. Sep 2017,

... dazu fällt mir ein das es genial wäre, wenn solche Nachrichten ( anhand von Wertigkeit? ) im FPV Monitor angezeigt werden würden...
Benutzeravatar
DeWe
Forumskönig
Wohnort:: München
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 468 Mal
Beiträge: 10091
Registriert: 13:36 ,Mo 27. Jul 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

16:50 ,So 17. Sep 2017,

Bitte diesen HInweis nicht ignorieren ....

WARNING: VCC is unstable with fluctuations of 0.467v reported.
VCC needs to be within 0.3v according to this UAV profile


Das könnte je nach Spannungslage das GPS auch mal kurzfristig aussteigen lassen - rein hypothetisch.
Ist deine 5V Versorgung wirklich so ausgereizt ?
anse hat geschrieben:... dazu fällt mir ein das es genial wäre, wenn solche Nachrichten ( anhand von Wertigkeit? ) im FPV Monitor angezeigt werden würden...
Nichts, da hier einzelne Pre-Arming Check's selber ausgewählt wurden :

Code: Alles auswählen

Value 	Meaning
0 	None
1 	All
2 	Barometer
4 	Compass
8 	GPS Lock
16 	INS(INertial Sensors - accels & gyros)
32 	Parameters(unused)
64 	RC Failsafe
128 	Board voltage
256 	Battery Level
512 	Airspeed
1024 	LoggingAvailable
2048 	Hardware safety switch
4096 	GPS configuration
In dem Fall GPS Lock (8) + Barometer (2) + Compass (4) ==> 8+2+4 = 14 :dirol:
Gruß Dirk
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

17:05 ,So 17. Sep 2017,

Tja, an dem Kopter haengt nur der Neo8 , sonst ist er blank.
Akkuspannung war noch reichlich da, ich bin mit 4S geflogen,
Spannung war auf 16V.
Selbst wenn 5V ausgesetzt haette waere das noch lange
kein Grund auf 270m nach oben abzuhauen.
Benutzeravatar
DeWe
Forumskönig
Wohnort:: München
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 468 Mal
Beiträge: 10091
Registriert: 13:36 ,Mo 27. Jul 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

21:01 ,So 17. Sep 2017,

Die Spannungsschwankung auf den 5V wäre evtl. mal ein Elko wert. Das es auf den 5V rippelt ist klar, aber es wird bei dir fast ein halbes Volt gemeldet.
Das dies der ausschlagende Grund war bezweifle ich auch... War nur als Zusatzinformationen gedacht
Gruß Dirk
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

10:46 ,Mo 18. Sep 2017,

So, nun macht er mir doch etwas Sorge.
Entweder ist der APM im Keller etwas durcheinender
gekommen oder der Neo 8 hat durch zu langes
Rumliegen eine Macke bekommen.

Bin heutekurz geflogen, im Stabilize alles super,
aber im Poshold gibt er kurze Gasstöße :ireful2:

hdop ist 1,5....sats hatte er 12

Der MP zeigt wieder GPS error
Dateianhänge
1980-01-06 00-59-43.bin
(57.23 KiB) 382-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
DeWe
Forumskönig
Wohnort:: München
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 468 Mal
Beiträge: 10091
Registriert: 13:36 ,Mo 27. Jul 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

11:25 ,Mo 18. Sep 2017,

So schlimm schaut das Log jetzt nicht aus:
Ganz am Anfang war ein Glitch, welcher jedoch in der APM SW gehändelt wird. Nachdem er dann Datum, Uhrzeit etc und seinen Look bekommen hat, waren durch die Bank 11 Satelliten vorhanden - bis zum Schluß

Edit....
gelöscht - falsch interpretiert


Code: Alles auswählen

APM Log File Analiser v2.2.2.1

 Log FileName: D:\Eigene Dateien\Downloads\1980-01-06 00-59-43.log
 Ardu Version: V3.2 Build: (a2a9cbc7)
    Ardu Type: APM:Copter
   FC Version: 0
 FC Frequency: 100Hz
   Frame Type: X

Data Found in APM Log File:-
GPS, CTUN, PM, CURR, NTUN, MSG, ATT, MODE, EV, DU32, ERR

Data NOT Found in APM Log File:-
IMU, ATUN, ATDE, MOT, OF, MAG, CMD, INAV, STRT, D16, DU16, D32, DFLT, PID, CAM, GPS2, IMU2, IMU3, MAG2, MAG3, AHR2, EKF1, EKF2, EKF3, EKF4, TERR, UBX1, UBX2, RCIN, RCOU, BARO, POWR, RAD, SIM

FAILSAFE SETTINGS:
  Main Battery = Not Activated
Ground Control = Activated, with always RTL
      Receiver = Activated at 975 PWM with always RTL
     GEO Fence = Activated on Altitude of 100 & Circle Radius 300 meters
    GEO Action = RTL or Land
    GEO Margin = 2 meters


PARAMETER ISSUES:-
ARMING_CHECK = 14
Error: Pre-Arming Check has an unrecognised value (0=Off & 1=Fully On)
Error: You are advised not to fly until this value has been validated !


TUNE = 0
Information: CH6 Tuning is Disabled



06/01/1980 - 000330: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000330: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
06/01/1980 - 000331: Armed
Limited Data Available - Mode Ignored

06/01/1980 - 000332: Mode Changed to Stabilize
06/01/1980 - 000332: Mode Initialised at 0 0 Alt: 0 Spd:0
06/01/1980 - 000336: GPS ERROR: GPS Glitch.
06/01/1980 - 000342: APM Information: Home is Set
06/01/1980 - 000342: Simple Mode is Disabled
06/01/1980 - 000342: APM Information: RC Pre-Arm checks have been completed.
06/01/1980 - 000342: APM Information: All Pre-Arm checks have been completed.
06/01/1980 - 000342: APM Information: USB is NOT Connected.
06/01/1980 - 000342: Rx Information: CH7 Switch is Low.
06/01/1980 - 000342: Rx Information: CH7 function: Disabled
06/01/1980 - 000342: Rx Information: CH8 Switch is High.
06/01/1980 - 000342: Rx Information: CH8 function: Disabled
06/01/1980 - 000367: Take Off
06/01/1980 - 000387: Auto Mode is waiting for Throttle.
06/01/1980 - 000407: GPS ERROR: GPS lock lost for at least 5 seconds.
06/01/1980 - 000451: GPS ERROR: GPS Glitch Cleared.
06/01/1980 - 000452: GPS ERROR: GPS lock restored.
18/09/2017 07:56:06 - 000457: Take Off
18/09/2017 07:56:06 - 000457: Mode Time Changed to 18/09/2017 07:56:06
       Alt(m ~ ft)   Spd(m/s ~ mph)   Dist(km ~ mi)     Launch(m ~ ft)    GPS-Sats   GPS-Hdop    Eff(mA/min)
Max      4 ~ 13          2 ~ 4         0.01 ~ 0.00       6.05 ~ 19.85       11        1.52           N/A
Avg      1 ~ 3           0 ~ 0          N/A ~ N/A         N/A ~ N/A         11        1.52           ~~~
Min      0 ~ 0           0 ~ 0          N/A ~ N/A        0.00 ~ 0.00        11        1.52           N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 7 seconds, 0:07
Stabilize Flight Time   (Total)= 7 seconds, 0:07


18/09/2017 07:56:14 - 000666: Mode Changed to PosHold
18/09/2017 07:56:14 - 000666: Mode Initialised at 48.4784548 9.9862528 Alt: 3.89 Spd:0.94
       Alt(m ~ ft)   Spd(m/s ~ mph)   Dist(km ~ mi)     Launch(m ~ ft)    GPS-Sats   GPS-Hdop    Eff(mA/min)
Max      7 ~ 22          1 ~ 2         0.00 ~ 0.00       8.35 ~ 27.41       11        1.52           N/A
Avg      4 ~ 13          0 ~ 0          N/A ~ N/A         N/A ~ N/A         11        1.52           ~~~
Min      4 ~ 13          0 ~ 0          N/A ~ N/A        6.24 ~ 20.46       11        1.52           N/A
PosHold Flight Time (Session)= 6 seconds, 0:06
PosHold Flight Time   (Total)= 6 seconds, 0:06


18/09/2017 07:56:20 - 000909: Mode Changed to Stabilize
18/09/2017 07:56:20 - 000909: Mode Initialised at 48.4784764 9.9862642 Alt: 7.17 Spd:0.66
       Alt(m ~ ft)   Spd(m/s ~ mph)   Dist(km ~ mi)     Launch(m ~ ft)    GPS-Sats   GPS-Hdop    Eff(mA/min)
Max     10 ~ 32          2 ~ 4         0.01 ~ 0.01      11.54 ~ 37.87       11        1.52           N/A
Avg      5 ~ 16          0 ~ 0          N/A ~ N/A         N/A ~ N/A         11        1.52           ~~~
Min      4 ~ 13          0 ~ 0          N/A ~ N/A        7.89 ~ 25.89       11        1.52           N/A
Stabilize Flight Time (Session)= 10 seconds, 0:10
Stabilize Flight Time   (Total)= 17 seconds, 0:17


18/09/2017 07:56:31 - 001201: Mode Changed to PosHold
18/09/2017 07:56:31 - 001201: Mode Initialised at 48.4784948 9.9862411 Alt: 4.69 Spd:0.39
Limited Data Available - Mode Ignored

18/09/2017 07:56:32 - 001229: Mode Changed to Stabilize
18/09/2017 07:56:32 - 001229: Mode Initialised at 48.4784953 9.9862419 Alt: 5.37 Spd:0.37
18/09/2017 07:56:55 - 001846: LAND_COMPLETE_MAYBE
WARNING: DataLog File Truncation Issue Found
WARNING: This is an issue within the ArduCopter Firmware, APM Log Analyser has handled the issue.

Overall Flight Summary:
       Alt(m ~ ft)   Spd(m/s ~ mph)   Dist(km ~ mi)     Launch(m ~ ft)    GPS-Sats   GPS-Hdop
Max     10 ~ 32          3 ~ 6         0.03 ~ 0.02      11.54 ~ 37.87       11        1.52              
Avg      0 ~ 0           0 ~ 0          N/A ~ N/A         N/A ~ N/A         11        1.52              
Min      0 ~ 0           0 ~ 0          N/A ~ N/A         N/A ~ N/A          0           0              
WARNING: Less than 9 Satellites was detected during this mode.

Flight Controller Performance Summary:
          Freq(Hz)     LongLoops(%)   LongLoop(ms)    Analyser Evaluation
Avg         100           0.94            10.94                    Normal
Information: Non-Default HW Frequency detected, Analyser Evaluation may be effected.

Power Summary:
       Battery(V)        Vcc(V)        Current(A)        Cap(mAh)        Used Cap(mAh)    Eff(mA/mim)    Max Fly 80%(mins)
Max       11.88           5.14            18.01             5000              515             N/A              N/A
Min       11.34           4.83            17.35             4485              N/A             N/A              N/A
  Overall Flight Time = 51 seconds, 0:51

WARNING: VCC is unstable with fluctuations of 0.309v reported.
         VCC needs to be within 0.3v according to this UAV profile

*** Vibration Analysis has been removed from v2.2 onwards, you should now
*** review the "Vibration Graph" instead to understand your levels of vibration.


Neu:

Im Overall steht die Min Sat vom Anfang, ok... Schlechter ist, das im letzten PosHold das Log nicht vorhanden ist.

Im Regelfall sollte es ja so aussehen:
18/09/2017 07:56:14 - 000666: Mode Changed to PosHold
18/09/2017 07:56:14 - 000666: Mode Initialised at 48.4784548 9.9862528 Alt: 3.89 Spd:0.94
Alt(m ~ ft) Spd(m/s ~ mph) Dist(km ~ mi) Launch(m ~ ft) GPS-Sats GPS-Hdop Eff(mA/min)
Max 7 ~ 22 1 ~ 2 0.00 ~ 0.00 8.35 ~ 27.41 11 1.52 N/A
Avg 4 ~ 13 0 ~ 0 N/A ~ N/A N/A ~ N/A 11 1.52 ~~~
Min 4 ~ 13 0 ~ 0 N/A ~ N/A 6.24 ~ 20.46 11 1.52 N/A
PosHold Flight Time (Session)= 6 seconds, 0:06
PosHold Flight Time (Total)= 6 seconds, 0:06
Der entscheidene Moment sieht leider nur so aus:
* Limited Data Available - Mode Ignored
und
* WARNING: DataLog File Truncation Issue Found
18/09/2017 07:56:31 - 001201: Mode Changed to PosHold
18/09/2017 07:56:31 - 001201: Mode Initialised at 48.4784948 9.9862411 Alt: 4.69 Spd:0.39
Limited Data Available - Mode Ignored

18/09/2017 07:56:32 - 001229: Mode Changed to Stabilize
18/09/2017 07:56:32 - 001229: Mode Initialised at 48.4784953 9.9862419 Alt: 5.37 Spd:0.37
18/09/2017 07:56:55 - 001846: LAND_COMPLETE_MAYBE
WARNING: DataLog File Truncation Issue Found
WARNING: This is an issue within the ArduCopter Firmware, APM Log Analyser has handled the issue.
Check trotzdem einmal deine Kabel zum/vom GPS auf Wackelkontakt ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag:
Wepfi (11:54 ,Mo 18. Sep 2017,)
Bewertung: 5%
Gruß Dirk
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

11:53 ,Mo 18. Sep 2017,

Das habe ich vorher mal erledigt und
die Kabel auch etwas weiter vom APM
entfernt, bin gespannt wie es beim naechsten Test
aussieht.
Wepfi
Forumskönig
Wohnort:: Beimerstetten
Kopter & Zubehör: Tarantula für Mistwetter
Mehrere CX 21 Kopiert von Hans und Baumi :-)
Mit Gimbal und allem
Ohne alles usw.
Diatone 600/800 mit viel Hilfe von Stefan
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beiträge: 1810
Registriert: 08:46 ,Do 21. Jan 2016,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

07:51 ,Di 19. Sep 2017,

So, gestern Abend bin ich nochmals auf die
Wiese.
Es scheint tatsaechlich ein Steckerproblem
gewesen zu sein. Momentan fliegt er wieder
einwandfrei wie früher.

Zur Sicherheit werde ich heute nochmals
das log auslesen.

Möglicherweise ist ja mein Keller zu feucht
und er hatte ein Korrosionsproblem.
Jedenfalls werden die Kopter ab jetzt im
Arbeitszimmer gelagert.
Danke für alle Tipps von euch !
Benutzeravatar
Fandi
Forumskönig
Wohnort:: D-Essen
Kopter & Zubehör: Quanum Nova,
viele Modifikationen.
X550<2kg>50Minuten
ZMR 250er GPS Racer.
K130 <250gr-ohne FPV
S800 Wing im Bau
Hat sich bedankt: 233 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beiträge: 2664
Registriert: 21:33 ,Di 24. Nov 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

08:04 ,Di 19. Sep 2017,

Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fandi für den Beitrag:
Wepfi (09:05 ,Di 19. Sep 2017,)
Bewertung: 5%
Grüße,
Andreas
Benutzeravatar
Wolle Can Fly
Forumskönig
Wohnort:: Saarland
Kopter & Zubehör: CX-20 Cheerson, Spektrum DX9 + DX18. FPV, Telemetrie, diverse Hexas und Quads, Trucks elektrisch und Methanol, Segler, Motorflieger elektrisch u. Verbrenner, DJI-Mini 2
Hat sich bedankt: 759 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Beiträge: 6650
Registriert: 01:19 ,Mo 7. Dez 2015,

Re: CX 21 versucht zu verschwinden

09:24 ,Di 19. Sep 2017,

Moin Werner,
Möglicherweise ist ja mein Keller zu feucht
und er hatte ein Korrosionsproblem.
Danke für die Rückmeldung, deshalb lasse ich im
Hobby-Keller öfter einen Luftentfeuchter laufen.

https://www.trotec24.com/maschinen/luft ... -30-s.html

Würde einen Sack mit Reis in den Keller zu den Modellen stellen ;)
... gutes Gelingen !

wünscht Wolle

vorallem bei der Gesundheit !

Zurück zu „APM,Pixhawk,CC3D,Naze“



Insgesamt sind 290 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 286 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Der Besucherrekord liegt bei 375 Besuchern, die am 11:27 ,Sa 2. Jul 2022, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 86684
Themen insgesamt 6146
Mitglieder insgesamt 4320
Unser neuestes Mitglied: frage
Heute hat kein Mitglied Geburtstag